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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 h8x MI  
    +=>,Pto<  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 ^+*N%yr  
    $| zX|  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 6`&a&%,O  
    VRVO-Sk  
    工件的磨削加工流程 |O{m2Fi  
    5^}\4.eXo  
    工件的磨削加工流程图如图1: [xK3F+  
    E`kG-Q5Dw  
    图1 工件的磨削加工流程图 |-b#9JQ[A  
    ]>W6 bTK  
    用户参数说明 /?wtF4  
    Yc`o5Q\>  
    R1:砂轮最小直径 59 h]UX=  
    R2:砂轮最大直径 k6;?)~.  
    R3:砂轮直径 TeMHm ?1^  
    R4:砂轮宽度 eJrQ\>z]V&  
    R5:速度下限 55G+;  
    R6:线速度上限 JL`-0P<M  
    R7:线速度 v|Pv 03%?7  
    R8:砂轮转速 ;/bewivNJ  
    R9:砂轮圆弧半径 #{6{TFx\  
    R10:金刚笔半径 uY{|szC^2  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 'I`&Yo~c9  
    R12:金刚笔高度 ]dF ,:8  
    R13:垫块高度 99]R$eT8  
    R14:磨架角度 gK+ 4C  
    R15:停顿时间 ww)<E`eGi  
    -fM1nH&  
    R18:X轴精磨尺寸 x/%aM1"X^  
    R19:Z轴精磨尺寸 #"}JdBn  
    R20:X轴起始尺寸 a`wc\T^  
    R21:Z轴起始尺寸 <NHH^M\N  
    R22:精磨每次进刀量 )n1_(;  
    R23:精磨进给率 mJ<=n?{Z  
    R24:精磨砂轮修整计数器 j9m_jv  
    R25:精磨余量 %9 SJ E  
    Vo4,@scG  
    R28:粗磨每次进刀量 \Yy$MLs  
    R29:粗磨进给率 E}%B;"b/Tj  
    R30:粗磨砂轮修整计数器  50"pbzW  
    ?(xnSW@r  
    R32:光磨次数 %3s1z<;R[S  
    R33:光磨进给率 m\;R2"H%  
    {5A2&  
    R36:砂轮修整量 x!hh"x  
    R37:砂轮修整每次进给量 s'3 s^Dd  
    R38:砂轮修整进给率 @MoKWfc  
    R39:砂轮修整用安全让刀 IWk4&yHUAu  
    (|F*vP'  
    R42:安全让刀量 e*sfPHt  
    R43:安全让刀每次进给量 f<GhkDPm>?  
    R44:安全让刀进给率 <g-9T-Ky  
    H!c@klD  
    R46:中间点X轴坐标 0`Kj 25  
    R47:中间点Z轴坐标 md+nj{Ib  
    pD(j'[  
    R50:单次磨削量 b}\N;D.{  
    R51:进给率 -<6\1J  
    R52:起始点 O8^A5,2@3>  
    R53:终点 \c,ap49RC  
    R54:当前位置 S2E8G q9  
    AWcLUe{  
    R56:砂轮修磨量 qjwxhabc  
    R57:砂轮每次修磨量 B)$| vK=  
    R58:返回位置 X3(tuqmi  
    .nTwPrG  
    R60:当前砂轮位置 85>05 ?  
    R61:修砂轮用计数器 ht|z<XJ  
    R62:错误标志 '-QwssE  
    :X"?kK0V  
    磨削加工程序 xP_cQwm`1  
    MvuQz7M#d  
    磨削加工程序如下: xg30x C[  
    0mpX)S  
    N10 G90 G94 G18 (DJ"WG  
    N20 R62=0 ;错误标志 \$R_YKGf1G  
    N30 L1 ;线速度计算 bw(a6qKK  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 +00b)TF  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 A_V]yP  
    N70 R51=R38 ;进给率 G, 44va  
    N80 L30 ;砂轮修整 ,aOl_o -&  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 'SO %)B  
    N100 R51=R44 ;进给率 Y5f1lUT  
    N110 R53=R20 PvzcEV  
    N120 L20 ;安全让刀子程 v>:Ur}u!D  
    N130 R60=R20 ;起始点 d^@dzNv  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 j_/>A=OD  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 Ac96 [  
    N160 R51=R29 ;进给率 4hO!\5-w:  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; 7jxslI&F  
    N180 R62=10 $:BKzHmg  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) x`U^OLV  
    N200 GOTOF BB4 H  >j  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 QFE:tBHe  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 =FlDb 5t{  
    N240 R61=R61-1 {mm)ay|M  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 ?OId\'q  
    N260 R58=R60 j1^I+j)  
    N270 L30 ;砂轮修整 iyA'#bE-  
    N280 R50=R43 hmvfw:Nq4  
    N290 R51=R44 \}+_Fo/  
    N300 R53=R60 -] L6=  
    N310 L20 ;安全让刀 Z.c'Hs+;  
    N320 R61=R30 6q*9[<8  
    N330 GOTOB AA1 mkMq  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 Vl5`U'^qx  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 bG7O  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置  >d*iD  
    N370 AA3:R58=R18+R25 <x@}01 ~  
    N380 L30 ;砂轮修整 |_LU~7./  
    N390 R50=R43 >x/z7v?^I  
    N400 R51=R44 o#;b  
    N410 R53=R60 g=39C>  
    N420 L20 ;安全让刀 3Q"<<pi!~  
    N430 R61=R24 BYpG  
    N440 R60=R18+R25 ydFD!mO  
    N450 R50=R22 [6pD  
    N460 R51=R23 W_||6LbZy  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 !\"EFVH  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) #G .ulX  
    N490 R62=11 %WSo b@f8  
    N500 GOTOF BB4 MPCBT!o4Z  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 3Iua*#<m,  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 d^ Inb!%w  
    N540 R60=R60-R22 C^3 <={  
    N550 R61=R61-1 f) znTJL  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 x%}^hiO<q  
    N570 R58=R60 U(a#@K !H  
    N580 L30 ;砂轮修整 QXL'^uO  
    N590 R50=R43 PbW(%7o(t  
    N600 R51=R44 /rM I"khB  
    N610 R53=R60 05z,b]>l  
    N620 L20 ;安全让刀 zer%W%  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 tU4s'J  
    N640 GOTOB BB1 -!q :p&c  
    N650 R50=R60-R18 .}&` TU  
    N660 L10 ;最后一次精磨 W6f/T3  
    N670 BB3:R60=R18 ; 'U1R\86M  
    N680 R50=0 ;步进刀 5pj22 s  
    N690 R51=R33 Hx#;Z  
    N700 L10 P=R32;光磨 4\y/'`xm)6  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 BZ:H`M`n  
    N720 M5 ;停止主轴 ->sm+H-*  
    N730 BB4:M2 XDsx3Ws  
    2#P* ,  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 5XO;N s  
    N10 R8=R7/R3 l9}3XI.=  
    N20 R8=R8/3.14 [.m`+  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) ? K ;dp  
    N50 R62=1 &7<TAo;O  
    N60 GOTOF LSA2 XR+Y=R  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 n.T&}ZPz\v  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) JM=JH 51`  
    N90 R62=2 g>Y|9Y  
    N100 LSA2:RET *194{ ep  
    6,)[+Bl  
    L20 ;安全余量磨削子程序 4NGA/ G  
    N10 R52=R53+R50 >{N9kW Y  
    N20 R54=R52 *;1,5L  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 ]or>?{4g  
    N40 R62=3 ;错误码 }x@2]juJ  
    N50 GOTOF SLA3 X<i^qoV  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 ]gmexa=(i  
    N70 IF R54N80 L10 s@9vY\5[9  
    N90 R54=R54-R50 mk1bcK9  
    N100 GOROB SLA1 ~R_ztD+C(  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 PfreAEv,  
    N120 L10 +,2:g}5  
    N130 R54=R53 V@Rrn <l  
    N140 SLA3:RET cVubb}ou  
    vk+VP 1D  
    L30 ;砂轮修整子程序 h?rp|uPQ  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 _(Sa4Vb=Q6  
    全位置 ) +g` 'J$  
    N20 R56=R39+R36 #z&& M"*a|  
    N30 R57=R37 r YogW!  
    N40 R80=R11-R3-R56 hn^<;av=  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 #1`-*.u  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 *FC=X)_&W  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) L%BNz3:Dt  
    N80 R62=4 k40* e\  
    N90 GOTOF LB3 2r!s*b\Ix  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 <0H"|:W>I]  
    N110 IF R56N120 L3 0ZBJ ~W  
    N130 R56=R56-R57 <\Eh1[F  
    N140 GOTOB LB1 ,RJtm%w  
    N150 LB2:R57=R56 MNC*Glj=  
    N160 L3 "B =  
    N170 R56=0 fG}tMSI  
    N180 R3= $AA_IW[X] ,8:(OB|a  
    N190 R3=R11-R3 %<E$,w>  
    N200 R60=R58+R42 N F2/B#q  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) 'SCidN(n  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 LO <  
    N230 LB3:RET ;ado0-VQi'  
    LJ*q1 ;<E  
    技术改造中的现场调试 JQV%fTHS  
    vWRju*Z&  
    在加工过程中遇到了如下问题: IIg^FZ*]_  
    O$IEn/%+  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 [21 =5S  
    .C&ktU4  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 CZ(/=3,3n  
    0/!dUWdKH  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 oX0D  
    ]3VI|f$$  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 0o+6Q8q  
    }D7I3]2>   
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, MO&}r7qq  
    twP,cyR  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 &z>e5_.  
    >?6&c  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 kD*2~Z?;  
    >iD )eB  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 : y5<go8e  
    I 6<*X  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 )6+eNsxMlC  
    L1i eaKw  
    结语 NbC@z9Q  
    |55N?=8  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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    ..