作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
@eU/g![u UeQ%(f 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
K6hNN$F! 9oz)E>K4f 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
"S#hzrEdYI 8#B;nyGD1I 工件的磨削加工流程
A*;h}\n Sp:de,9@ 工件的磨削加工流程图如图1:
w Vmy`OV/
1Xc%%j 图1 工件的磨削加工流程图
8;rS"!qM Pw.+DA 用户参数说明
\ziF(xTvqG XE\bZc R1:砂轮最小直径
Zv7)+Q R2:砂轮最大直径
SBt:
`, R3:砂轮直径
TUr}p aw_ R4:砂轮宽度
R 5zV=N R5:速度下限
[%:NR R6:线速度上限
7]bqs"t R7:线速度
[*v\X %+ R8:砂轮转速
zZQoY_UI R9:砂轮圆弧半径
d0az#Yg! R10:金刚笔半径
:{2$X|f
3 R11:金刚笔与花盘圆心距离
;'}xD5] R12:金刚笔高度
P]GGnT(! R13:垫块高度
^\%%9jY R14:磨架角度
v>R.ou( R15:停顿时间
ln7.>.F XF6=xD R18:X轴精磨尺寸
#$E
vybETx R19:Z轴精磨尺寸
kEh# 0 R20:X轴起始尺寸
_i#Z'4?2E R21:Z轴起始尺寸
,zaveQ~l R22:精磨每次进刀量
=|/b[Gd( R23:精磨进给率
lhU# /}Z R24:精磨砂轮修整计数器
?hYe4tc-# R25:精磨余量
%e(,PL {ar}.U R28:粗磨每次进刀量
:nt%z0_ R29:粗磨进给率
\ZB;K~BV& R30:粗磨砂轮修整计数器
K(^x)w r-: r{_'2Z_i R32:光磨次数
`Ii>wb R33:光磨进给率
'I2)-=ZL6 YX(%jcj* R36:砂轮修整量
$oEDyC R37:砂轮修整每次进给量
Jo ^o`9 R38:砂轮修整进给率
8}"j#tDc R39:砂轮修整用安全让刀
PhQD}|S "7DPsPs R42:安全让刀量
aum,bm/0J R43:安全让刀每次进给量
{T9g\F* R44:安全让刀进给率
yLP0w^Q t
+_G%tv R46:中间点X轴坐标
1N&U{#4 R47:中间点Z轴坐标
6dh PqL 5V0=-K R50:单次磨削量
'"EOLr\Z, R51:进给率
<~3 aaO R52:起始点
+-"#GL~cC R53:终点
?#'qY6 ^ R54:当前位置
BI
s!
tXx9N_/ R56:砂轮修磨量
\ gN) GR R57:砂轮每次修磨量
-:QyWw/d R58:返回位置
*QVE>{ 2-~oNJqX R60:当前砂轮位置
*=8)]_=f R61:修砂轮用计数器
M\%{!Wzo8 R62:错误标志
9fiZ5\ 2a^(8A`7W 磨削加工程序
<i5^izg [|YMnV<B 磨削加工程序如下:
#[8gH>7 :/3`+&T^/ N10 G90 G94 G18
x[X.// : N20 R62=0 ;错误标志
$#!~K2$ N30 L1 ;线速度计算
CY:pYke= N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
WXM_H0K N50 R58=R20 ;修砂轮准备
&+
IXDU N70 R51=R38 ;进给率
/X?Nv^Hy N80 L30 ;砂轮修整
%wO~\:F8 N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
N P"z N100 R51=R44 ;进给率
buoz La N110 R53=R20
>iCMjT]4 N120 L20 ;安全让刀子程
%bsdC0xM N130 R60=R20 ;起始点
}8svd#S+ N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
,%C$~+xjM N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
sw&Qks?V N160 R51=R29 ;进给率
y|aWUX/a N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
%[0"[ <1a N180 R62=10
^ey\ c1K N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
L \$zr,=C N200 GOTOF BB4
L*_xu _F N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
g N[r*:B N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
@EQ{lGpU3 N240 R61=R61-1
OhTO*C8 N250 IF R61>0 GOTOB AA1
YcI]_[ N260 R58=R60
m4iR
'~L} N270 L30 ;砂轮修整
pxN'E;P- N280 R50=R43
&qr7yyY N290 R51=R44
]u:NE'0Xy N300 R53=R60
?1d_E meG2 N310 L20 ;安全让刀
f9$98SI N320 R61=R30
)*uI/E N330 GOTOB AA1
qGw6Wp~ N340 AA2:R50=R60-R18+R25
=:b/z1-v N350 L10 ;最后一次粗磨
3lJK[V{'#' N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
q<1@ut N370 AA3:R58=R18+R25
H$;\TG@, N380 L30 ;砂轮修整
/oI''O%M N390 R50=R43
CI,-qi N400 R51=R44
ua{eri[ N410 R53=R60
C$5v:Fk N420 L20 ;安全让刀
^'h~#7s N430 R61=R24
%8ul}}d9 N440 R60=R18+R25
5!Guf?i N450 R50=R22
1/gh\9h N460 R51=R23
+,%x&L&I N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
HqbTJ!a N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
QW!'A`*x N490 R62=11
V}(%2W5X+ N500 GOTOF BB4
V=c&QPP N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
JmBYD[h, N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
\h
yTcFb N540 R60=R60-R22
h m"B kOA N550 R61=R61-1
^a(q7ZfY N560 IF R61>0 GOTOB BB1
?gkK*\x2 N570 R58=R60
UKzmRa,s N580 L30 ;砂轮修整
4, :D4WYWD N590 R50=R43
@<YZa$` N600 R51=R44
oU2RxK->u N610 R53=R60
Ro1l:P)C` N620 L20 ;安全让刀
QCjmg5bf'7 N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
J@$>d N640 GOTOB BB1
Ywni2-)< N650 R50=R60-R18
FPqgncBHK N660 L10 ;最后一次精磨
c>^_4QQ N670 BB3:R60=R18 ;
-H]svOX N680 R50=0 ;步进刀
3"B|w^6'2 N690 R51=R33
:9)>!+|' N700 L10 P=R32;光磨
3B_S>0H"$ N710 G0 X=R20 Z=R21
1rN&Y,61\ N720 M5 ;停止主轴
8-m"] o3 N730 BB4:M2
rg
$71Ir ,^'Y7" L1 ;砂轮速度计算子程序
I5e!vCG) N10 R8=R7/R3
lmod8B N20 R8=R8/3.14
u_uC78`p N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
wM|-u/9+ N50 R62=1
:O{ :;X) N60 GOTOF LSA2
E{FN sa N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
Ao,lEjN I N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
ljk-xC p/ N90 R62=2
H<qR^a N100 LSA2:RET
u-? &~WA -?GYW81Q L20 ;安全余量磨削子程序
{d3r>Ub)7d N10 R52=R53+R50
T"2ye9a N20 R54=R52
)Ev [o#y N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
OtC/)sX N40 R62=3 ;错误码
4iKT N50 GOTOF SLA3
xX&*&RPZ N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
KJ-D|N,8@^ N70 IF R54N80 L10
;mMn-+ 3< N90 R54=R54-R50
x|Q6[Y N100 GOROB SLA1
HO wJ2L N110 SLA2:R50=R54-R53
aC:rrS N120 L10
';
qT N130 R54=R53
ZGS=;jM N140 SLA3:RET
EswM#D9(4 MF& +4$q L30 ;砂轮修整子程序
1e&`m~5K+ N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
+xWT)h/ 全位置 )
'SuYNA) N20 R56=R39+R36
pE=wP/# N30 R57=R37
M#:Mwa$ N40 R80=R11-R3-R56
Sd{>(YWx~ N50 G0 X=R80 Z=R12
6#.R'O N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
> sUk6Z~ N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
,,i;6q_f N80 R62=4
SX;FBO(p N90 GOTOF LB3
jdhhvoQ N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
LDbo N110 IF R56N120 L3
te:@F]A N130 R56=R56-R57
k6dSj>F> N140 GOTOB LB1
z`/v}'d[X N150 LB2:R57=R56
`OBDx ^6F N160 L3
f}@]dF r N170 R56=0
>0f5Mjug N180 R3= $AA_IW[X]
6~}=? sX4 N190 R3=R11-R3
Ble <n6 N200 R60=R58+R42
^^v\ T N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
af> i N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
`f b}cJUa N230 LB3:RET
b7=]"|c$@ 1N2:4|woe 技术改造中的现场调试
8 2_3|T %]NbTTL 在加工过程中遇到了如下问题:
O-G4^V8 fa$ Fo(. 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
FzW(An&x2 z<)?8tAgq 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
5<&<61[A ;zs4>>^> 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
03#r F@e 1z*] MYU 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
TlM ]d;9G @1rF9<
4g 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
_<xU"8b"5 i 1 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
%vMi
kibI vk{dL' 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
(2<0kqj% 3dC8MKPq0 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
F%L^k.y$ jH\@Oc;7 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
x@Q}sW92 y%iN9 -t 结语
c6Wy1d^ ij%\ld9kd 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。