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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 r%4:,{HF  
    \JchcQ  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 aU @z\sQ  
    E_P]f%  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 9z#IdY$a  
    gTT-7  
    工件的磨削加工流程 =0S7tNut  
    -zt\we qA  
    工件的磨削加工流程图如图1: `{%*DHa  
    x UYSD  
    图1 工件的磨削加工流程图 +;T%7j"wz  
    /e}k7U,^  
    用户参数说明 a%kj)ah  
    +e\u4k{3V  
    R1:砂轮最小直径 lc^%:#@  
    R2:砂轮最大直径 Rp#SqRy`  
    R3:砂轮直径 ]?2AFkF  
    R4:砂轮宽度 0)Z7U$  
    R5:速度下限 !u"Hf7/  
    R6:线速度上限 Y*6*;0Kx  
    R7:线速度 q:( K^  
    R8:砂轮转速 V+Z22  
    R9:砂轮圆弧半径 kDrGl{U}  
    R10:金刚笔半径 1{*x+GC^/  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 fN9hBC@  
    R12:金刚笔高度 <]<50  
    R13:垫块高度 pP .   
    R14:磨架角度 -v:Y\=[\  
    R15:停顿时间 x/ez=yd*l  
    5g=" #  
    R18:X轴精磨尺寸 tU(6%zvR  
    R19:Z轴精磨尺寸 wFe</U-';  
    R20:X轴起始尺寸 |laq y`D  
    R21:Z轴起始尺寸 ^m~=<4eX  
    R22:精磨每次进刀量 z}5XLa^  
    R23:精磨进给率 rpvm].4  
    R24:精磨砂轮修整计数器 (HEjmQjE  
    R25:精磨余量 ,?}TSJKC  
    0Bll6Rd  
    R28:粗磨每次进刀量 wz ,woF|  
    R29:粗磨进给率 *]rV,\z:  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 !"wIb.j }0  
    z w0p}  
    R32:光磨次数 54k Dez  
    R33:光磨进给率 pG (8VteH  
    - na]P3 s  
    R36:砂轮修整量 )TxhJB5|  
    R37:砂轮修整每次进给量 V; ChrmE  
    R38:砂轮修整进给率 (Fu9lW}n  
    R39:砂轮修整用安全让刀 i}Y:o}  
    !({[^[!  
    R42:安全让刀量 3KqylC &.  
    R43:安全让刀每次进给量 m~}nM|m%  
    R44:安全让刀进给率 GK)hK-  
    hfY2pG9N  
    R46:中间点X轴坐标 ;;2s{{(R  
    R47:中间点Z轴坐标 Aoj X)_"z  
    p4/D%*G^`  
    R50:单次磨削量 /rquI y^  
    R51:进给率 J[^-k!9M  
    R52:起始点 CkOd>Kn  
    R53:终点 \X(.%5xC  
    R54:当前位置 m$U2|5un&  
    p}h)WjC  
    R56:砂轮修磨量 RSp=If+4  
    R57:砂轮每次修磨量 Ts.6 1Rx  
    R58:返回位置 H#f FU  
    n|8fdiK#}  
    R60:当前砂轮位置 5y.kOe4vH  
    R61:修砂轮用计数器 Tfj%Sb,zM  
    R62:错误标志 1v`*%95  
    NZv1dy`fa  
    磨削加工程序 1%>/%eyn5  
    rUlXx5f  
    磨削加工程序如下: H=*;3gM,'  
    iZ&CE5+  
    N10 G90 G94 G18 -(Yq$5Zc&  
    N20 R62=0 ;错误标志 %/4ChKf!VR  
    N30 L1 ;线速度计算 |A"zxNeS"  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 emTqbO  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 DRal{?CH  
    N70 R51=R38 ;进给率 ]c*&5c$  
    N80 L30 ;砂轮修整 v&|o5om  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 `Os@/S  
    N100 R51=R44 ;进给率 oh|Q&R  
    N110 R53=R20 %?K'eg kp  
    N120 L20 ;安全让刀子程 <"6 }C)G  
    N130 R60=R20 ;起始点 e~xN[Q\0]  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 6?r}bs6Msx  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 &S/KR$^ %  
    N160 R51=R29 ;进给率 h^cM#L^B  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; "HlT-0F  
    N180 R62=10 ]5wc8Kh"  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) $)6y:t"  
    N200 GOTOF BB4 usU5q>1  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 l1nrJm8  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 x:GuqE  
    N240 R61=R61-1 4/cUd=>Z  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 b0t/~]9G  
    N260 R58=R60 =5J}CPKbZI  
    N270 L30 ;砂轮修整 +hGr2%*0f  
    N280 R50=R43 `C$.  
    N290 R51=R44 X$)<>e]!>  
    N300 R53=R60  BVU>M*k  
    N310 L20 ;安全让刀 mqQN*.8*  
    N320 R61=R30 ]U82A**n  
    N330 GOTOB AA1 C`Zz\DNG@  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 " 5,'K~hz  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 )k$ +T%  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 t 7dcaNBZ  
    N370 AA3:R58=R18+R25 D&#wn.0|E  
    N380 L30 ;砂轮修整 bu$YW'  
    N390 R50=R43 E&9BeU a#  
    N400 R51=R44 yJNQO'wcv  
    N410 R53=R60 E0G"B' x  
    N420 L20 ;安全让刀 "&W80,O3  
    N430 R61=R24 l]C#bL>i  
    N440 R60=R18+R25 opc`n}Fc  
    N450 R50=R22 h8'`g 0  
    N460 R51=R23 )H8Rfn?  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 EZypqe):/C  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) *> LA30R*v  
    N490 R62=11 OlI|.~  
    N500 GOTOF BB4 HHzAmHt  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 `)?N7g[\u  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 it77x3Mm F  
    N540 R60=R60-R22 }hRw{#*8  
    N550 R61=R61-1 Y`3V&8X  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 wl7G6Y2  
    N570 R58=R60 LD/NMb  
    N580 L30 ;砂轮修整 db#svj*  
    N590 R50=R43 qjDt6B^RO  
    N600 R51=R44 stQRl_('  
    N610 R53=R60 %\$~B?At  
    N620 L20 ;安全让刀 :8=7)cW  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 eCFMWFhC  
    N640 GOTOB BB1 7 x#QkImQ  
    N650 R50=R60-R18 [0MNq]gxf  
    N660 L10 ;最后一次精磨 ^pwT8Bp  
    N670 BB3:R60=R18 ; &Ql$7: r  
    N680 R50=0 ;步进刀 sBm)D=Kll  
    N690 R51=R33 mSeCXCrZlI  
    N700 L10 P=R32;光磨 Nk2n&(~$  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 rel_Z..~  
    N720 M5 ;停止主轴 z;iNfs0i$  
    N730 BB4:M2 Gn&=<q :H  
    !:baG]Y  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 tzJ7wXRr  
    N10 R8=R7/R3 'Y2ImSWj  
    N20 R8=R8/3.14 z>]P_E~`}  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) z_f^L %J0  
    N50 R62=1 O#Ma Z.=  
    N60 GOTOF LSA2 :_k5[KT.]9  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 uo9FLm  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) qf T71o(  
    N90 R62=2 /#}o19(-d  
    N100 LSA2:RET F ~SA3M:  
    0uL*-/|  
    L20 ;安全余量磨削子程序 P"[\p|[U  
    N10 R52=R53+R50 +R"Y~ m{F  
    N20 R54=R52 Nnx dO0X  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 #?"^:,Y  
    N40 R62=3 ;错误码 4v.{C"M  
    N50 GOTOF SLA3 xciwKIpS  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 3!M|Sf<s  
    N70 IF R54N80 L10 dOX"7kZ  
    N90 R54=R54-R50 >npTUOGL=n  
    N100 GOROB SLA1 [,L>5:T  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 >t#5eT`_ w  
    N120 L10 Tm\a%Z`U>  
    N130 R54=R53 [[#zB-|  
    N140 SLA3:RET #$X _,+<HZ  
    U0=: `G2l  
    L30 ;砂轮修整子程序 S-5O$EnD  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 R0~w F>  
    全位置 ) mor[AJ  
    N20 R56=R39+R36 LEuDDJ -  
    N30 R57=R37  < v1.+  
    N40 R80=R11-R3-R56 )LAG$Cn  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 f|6 Y  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 pz=/A  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) 6L"b O'_5K  
    N80 R62=4 )=nB32~J"  
    N90 GOTOF LB3 'i <%kL@  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 m yy*rt  
    N110 IF R56N120 L3 v, |jmv+:  
    N130 R56=R56-R57 \1sWmN6  
    N140 GOTOB LB1 XTJA"y  
    N150 LB2:R57=R56 bgeJVI  
    N160 L3 v]\T&w%9  
    N170 R56=0 |G)P I`BH  
    N180 R3= $AA_IW[X] ` ZBOaN^if  
    N190 R3=R11-R3 j^.|^q<Y  
    N200 R60=R58+R42 %/2OP &1<  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) .=N?;i  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 Vkf c&+  
    N230 LB3:RET &D91bT+L  
    40aD\S>  
    技术改造中的现场调试 E|3[$?=R  
    iUbcvF3aP  
    在加工过程中遇到了如下问题: VIaj])m  
    Z.`0  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 =)}Yw)  
    #+H3b!8=  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 ;6$W-W _  
    9a#Y D;-p  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 Tol V3  
    GX'S4B  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 +7{8T{  
    jX .' G   
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, Wcbm,O4u  
    .pG`/[*a  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 JQ|*XU  
    j$<g8Bg=o  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 _FU}IfG>t  
    k*OHI/uiow  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 dt0(04  
    V@+X4`T  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 'Z|Czd8E  
    r?9".H  
    结语 0+K<;5"63d  
    y Ni3@f  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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    离线yuhan3397
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    good... >QPCYo<E  
    ..