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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 ?=rh=#  
    -~ Q3T9+  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 "ZW*O{  
    n(VMGCZPV  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 KrH ;o)|  
    bYH_U4b  
    工件的磨削加工流程 K\Q 1/})  
    f |5|n>*  
    工件的磨削加工流程图如图1: U6PUt'Kk@  
    ')RK(I  
    图1 工件的磨削加工流程图 3i~{x[Jc  
    {qyo#  
    用户参数说明 6d8  
    bNgcZ V.  
    R1:砂轮最小直径 b1!%xdy_T  
    R2:砂轮最大直径 v*v&f!Ym&s  
    R3:砂轮直径 6 dMpd4"\  
    R4:砂轮宽度 Mq?21gW  
    R5:速度下限 Ta$<#wb  
    R6:线速度上限 0g4cyK~n]  
    R7:线速度 BJ/%{ C`g  
    R8:砂轮转速 + P.Ir  
    R9:砂轮圆弧半径 IYN`q'%|  
    R10:金刚笔半径 >=Veu; A  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 5GP' cE  
    R12:金刚笔高度 s]OXB {M  
    R13:垫块高度 +.St"f/1  
    R14:磨架角度 ,0xN#&?Ohh  
    R15:停顿时间  tvILLR  
    :;QLoZh^  
    R18:X轴精磨尺寸 4r$t}t gX  
    R19:Z轴精磨尺寸 T^t`H p  
    R20:X轴起始尺寸 l[Oxf|  
    R21:Z轴起始尺寸 Dl6zl6q?  
    R22:精磨每次进刀量 9'M({/7y  
    R23:精磨进给率 3:S"!F  
    R24:精磨砂轮修整计数器 mi?Fy0\  
    R25:精磨余量 bfgLU.1I  
    j!pxG5%  
    R28:粗磨每次进刀量 (?(ahtT4T  
    R29:粗磨进给率 a*`J]{3G  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 EIAT*l:NW  
    \)hmg  
    R32:光磨次数 -v] 0@jNe  
    R33:光磨进给率 .H "gH-I  
    Y&?]t  
    R36:砂轮修整量 ~ nIZ g5  
    R37:砂轮修整每次进给量 f,*e?9@;s  
    R38:砂轮修整进给率 N !:&$z-  
    R39:砂轮修整用安全让刀 h#>67gJV  
    e^fjla5  
    R42:安全让刀量 N?p $-{  
    R43:安全让刀每次进给量 HU'}c*d]  
    R44:安全让刀进给率 6|9fcIh]B  
    I| hG"i  
    R46:中间点X轴坐标 0@KBQv"v  
    R47:中间点Z轴坐标 eZHi6v)i  
    tW +I?  
    R50:单次磨削量 <GC:aG  
    R51:进给率 _]NM@'e  
    R52:起始点 x<].mx  
    R53:终点 4YJs4CB  
    R54:当前位置 ^?,/_3  
    -95 `.o  
    R56:砂轮修磨量 /D~:Ufw  
    R57:砂轮每次修磨量 f;*\y!|lg~  
    R58:返回位置 w t}a`hxu  
    wTLHg2'y^  
    R60:当前砂轮位置 _h#G-  
    R61:修砂轮用计数器 -$*YN{D+  
    R62:错误标志 v^pE= f*/  
    F!U+IztZ   
    磨削加工程序 *E>YLkg]  
    sfH|sp  
    磨削加工程序如下: 7be?=c)+"  
    6sntwT"?  
    N10 G90 G94 G18 ;2$^=:8  
    N20 R62=0 ;错误标志 WZ ZD  
    N30 L1 ;线速度计算 E+_ }8J .  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 nt4>9;  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 ){/y-ixH  
    N70 R51=R38 ;进给率 tcs Z! #  
    N80 L30 ;砂轮修整 }=++Lr4*  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 q\ ?6-?Mr  
    N100 R51=R44 ;进给率 "C>KKs }  
    N110 R53=R20 $0WAhq  
    N120 L20 ;安全让刀子程 9yQ[*  
    N130 R60=R20 ;起始点 sUA)I%Q!  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 ,30&VW##  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 \K?3LtJ  
    N160 R51=R29 ;进给率 4&?%"2  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; Tf+B<B:  
    N180 R62=10 `XTu$+  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) ,5nrovv  
    N200 GOTOF BB4 r"xo9&|  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 " jy'Dpy0m  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 Eh JYdO[e  
    N240 R61=R61-1 R+5x:mpHy  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 X(/W|RY{@  
    N260 R58=R60 \jC}>9  
    N270 L30 ;砂轮修整 E*[X\70  
    N280 R50=R43 X)Kd'6zg  
    N290 R51=R44 ' e-FJ')|  
    N300 R53=R60 >Z/,DIn,I  
    N310 L20 ;安全让刀 M6?*\ 9E  
    N320 R61=R30 XI pXP,Yy  
    N330 GOTOB AA1 (fq>P1-  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 ~6R| a  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 $g*|h G/{  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 CFVe0!\  
    N370 AA3:R58=R18+R25 I'C{=?  
    N380 L30 ;砂轮修整 gXG1w>  
    N390 R50=R43 }F-WOQ  
    N400 R51=R44 ms<?BgCSz  
    N410 R53=R60 T*z >A  
    N420 L20 ;安全让刀 TfMuQi'>  
    N430 R61=R24 /mvuSNk  
    N440 R60=R18+R25 @HR]b^2E  
    N450 R50=R22 m"`&FA  
    N460 R51=R23 7j5l?K-  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 e1K,4 Bq  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) U<*ZY`B3  
    N490 R62=11 ze]2-B4  
    N500 GOTOF BB4 =d`,W9D  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 dqnxhN+&  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 + 6O5hZ  
    N540 R60=R60-R22 POdG1;)  
    N550 R61=R61-1 8hGp?Ihu  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 J v'$6[?  
    N570 R58=R60 $TWt[  
    N580 L30 ;砂轮修整 F.K7w  
    N590 R50=R43 1)vdM(y3j  
    N600 R51=R44 R9~%ORI#;  
    N610 R53=R60 _a^%V9t  
    N620 L20 ;安全让刀 nRJcYl~ Y  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 nJlrBf_Kj  
    N640 GOTOB BB1 In5' (UHW:  
    N650 R50=R60-R18 o`7Bvh2  
    N660 L10 ;最后一次精磨 <T{PuS1<o  
    N670 BB3:R60=R18 ; ZEp UHdin  
    N680 R50=0 ;步进刀 Av]<[ F/  
    N690 R51=R33 A2!7a}*1(  
    N700 L10 P=R32;光磨 ._Wm%'uX  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 L@XhgQ  
    N720 M5 ;停止主轴 Jn-iIl  
    N730 BB4:M2 hU@ 9vU<U  
    C|8.$s<  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 Y]Td+ Zi  
    N10 R8=R7/R3  5k{a(I  
    N20 R8=R8/3.14 /w$<0hH#'8  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) kK>PFk(  
    N50 R62=1 ojni+}>_  
    N60 GOTOF LSA2 ?>LsIPa  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 KpA iKe  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) |/5j0  
    N90 R62=2 C A VqjT7  
    N100 LSA2:RET !O~EIz  
    p eQD]v  
    L20 ;安全余量磨削子程序 M S)(\&N  
    N10 R52=R53+R50 a 39Kl_\  
    N20 R54=R52 T}jryN;J5  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 615, P/  
    N40 R62=3 ;错误码 Tl6%z9rY@  
    N50 GOTOF SLA3 `9SuDuw;s  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 3XjM@D  
    N70 IF R54N80 L10 h/W@R_Y  
    N90 R54=R54-R50 +pURF&Pr  
    N100 GOROB SLA1 > r6`bh [4  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 E`}KVi57  
    N120 L10 RBd{1on  
    N130 R54=R53 #p_3j 0S  
    N140 SLA3:RET -Zh`h8gX  
    3iMh)YH5b  
    L30 ;砂轮修整子程序 f$[6]7P  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 -}_-#L!Q  
    全位置 ) x'tYf^Va28  
    N20 R56=R39+R36 o|F RG{TJ  
    N30 R57=R37 -$yNJ5F`  
    N40 R80=R11-R3-R56 t:X\`.W  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 apPn>\O  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 ]-FK6jw  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) pHSq,XP-  
    N80 R62=4  BR;f!  
    N90 GOTOF LB3 <iDqt5)N  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 4RTuy+ M  
    N110 IF R56N120 L3 F?TxViL  
    N130 R56=R56-R57 M[LjN  
    N140 GOTOB LB1 gh>'O/9  
    N150 LB2:R57=R56 A6v<+`?  
    N160 L3 794V(;sW,  
    N170 R56=0 tEhYQZ  
    N180 R3= $AA_IW[X] h)2W}p{a4=  
    N190 R3=R11-R3 &>y[5#qOl  
    N200 R60=R58+R42 bq{":[a  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) _7Z|=)  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 /2Q@M>  
    N230 LB3:RET vs}_1o  
    s_xWvx8?4.  
    技术改造中的现场调试 (lBgW z  
    AdMA|!|:hc  
    在加工过程中遇到了如下问题: MdM^!sk&`  
    3}V`]B#a  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 'S]7:/CI  
    |>(d^<nR^v  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 uSh!A  
    <J" 7ufHSQ  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 w],+lN;  
    X+2aP'D  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 Qvo(2(  
    szW_cjS  
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, F=)9z+l#  
    j}}:&>;  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 )* 5R/oy,  
    Q[?O+  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 ?\[2Po]n  
    U"\$k&  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 X-,scm  
    :KY920/,  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 ernZfd{H  
    jzCSxuZ7O  
    结语 M\\t)=q  
    ;{'{*g[  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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    good... H"v3?g`S%  
    ..