作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
~O\A 0e 6I"KomJ9 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
TF:'6#p {TNORbZz 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
-\f7qRW^U VU,G.eLW 工件的磨削加工流程
kiM:(=5 !VWA4 e!+ 工件的磨削加工流程图如图1:
gdf0
-fA =&$V 图1 工件的磨削加工流程图
t/Io.d ZMgsuzg 用户参数说明
Zo&i0%S\E Y
bJg{Sb R1:砂轮最小直径
/io06)-/n R2:砂轮最大直径
T4.wz
58 R3:砂轮直径
!lNyoX/ R4:砂轮宽度
Qpmq@iL R5:速度下限
c%pf,sm' R6:线速度上限
g}<jn'@{ R7:线速度
m*_X PY R8:砂轮转速
b:F;6X0~Hl R9:砂轮圆弧半径
)^o.H~Pv R10:金刚笔半径
GO"|^W R11:金刚笔与花盘圆心距离
3Y38lP:>h R12:金刚笔高度
B=d<L^ R13:垫块高度
qF~9:` R14:磨架角度
7o+L R15:停顿时间
B3ItZojAuw >(a35 b$ R18:X轴精磨尺寸
8S8qj"s R19:Z轴精磨尺寸
e1W9"&4>G{ R20:X轴起始尺寸
3!p`5hJd R21:Z轴起始尺寸
Mrrpm%Y R22:精磨每次进刀量
,K,st+s| R23:精磨进给率
pL{oVk#, R24:精磨砂轮修整计数器
!2!Zhw2u R25:精磨余量
I^k&v V c@[Trk m R28:粗磨每次进刀量
LMoZI0)x R29:粗磨进给率
0}<blU R30:粗磨砂轮修整计数器
M5WB.L[@q !j'LZ7 R32:光磨次数
:
b`N(] R33:光磨进给率
sn:VM HrOT s*Qyd{"z R36:砂轮修整量
Py
v> R37:砂轮修整每次进给量
hb;CpA R38:砂轮修整进给率
]F+|C R39:砂轮修整用安全让刀
=OO4C y5eEEG6 R42:安全让刀量
o+.L@3RT4 R43:安全让刀每次进给量
KuJ9bn{u!C R44:安全让刀进给率
tR>zBh_b p48enH8CO R46:中间点X轴坐标
[>v1JN R47:中间点Z轴坐标
l-%] f]> y-E'Y=j R50:单次磨削量
e7GYz7 R51:进给率
M584dMM R52:起始点
MuD
? KK R53:终点
2om:S+3)2 R54:当前位置
zk{d*gN ![B|Nxq}@ R56:砂轮修磨量
ppz3"5 R57:砂轮每次修磨量
fr(Ja; R58:返回位置
J*rYw5QB +ytP5K7 R60:当前砂轮位置
>ZkL`!:s R61:修砂轮用计数器
mce qZv R62:错误标志
H14Q-2U1xa op`9(=DJ] 磨削加工程序
7k* y\_+,G0 磨削加工程序如下:
NC~?4F[ 7~P2q/2E> N10 G90 G94 G18
bX2BEa8<" N20 R62=0 ;错误标志
Dc0=gq0 N30 L1 ;线速度计算
*>W<n1r@] N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
}T$BU>z33N N50 R58=R20 ;修砂轮准备
d\>XfS N70 R51=R38 ;进给率
R-m5( N80 L30 ;砂轮修整
LujLC&S N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
:dW\Q&iW N100 R51=R44 ;进给率
#3*cA!V.< N110 R53=R20
HFP'b=?`]| N120 L20 ;安全让刀子程
[j/|)cj N130 R60=R20 ;起始点
FUL3@Gb$UV N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
S'HA] N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
t,De/ L N160 R51=R29 ;进给率
lU!_V%n N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
h.K"v5I* N180 R62=10
-sA&1n"W&5 N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
dUa>XkPa\2 N200 GOTOF BB4
yJ!26 N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
C0f%~UMwd N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
1"CWEL`i N240 R61=R61-1
2?7ID~\ N250 IF R61>0 GOTOB AA1
PsUO8g'\ N260 R58=R60
nmiJ2edx N270 L30 ;砂轮修整
.pPuBJL]< N280 R50=R43
3?j:M]fR N290 R51=R44
p7> 9
m N300 R53=R60
+#wVe N310 L20 ;安全让刀
s~Ivq+ipr; N320 R61=R30
XFoSGqD N330 GOTOB AA1
Ut2T:%m{ N340 AA2:R50=R60-R18+R25
^J> m4` N350 L10 ;最后一次粗磨
_k]R6V: N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
bxYSZCo* N370 AA3:R58=R18+R25
5nib<B%<V N380 L30 ;砂轮修整
fSd|6iFH N390 R50=R43
5xr>B7MRM? N400 R51=R44
gnZ#86sO N410 R53=R60
KgM|:' N420 L20 ;安全让刀
ZgEV-.>P N430 R61=R24
e~
OrZhJ=_ N440 R60=R18+R25
]d(Z% N450 R50=R22
69$R. N460 R51=R23
(pCHj' N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
K@e2%hk9x N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
h{7>> N490 R62=11
GpTZp#~; N500 GOTOF BB4
vmNo~clt\ N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
Xbmsq,*] N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
\2+ngq) N540 R60=R60-R22
8!35
K N550 R61=R61-1
rNhS\1- N560 IF R61>0 GOTOB BB1
c[2ikI,n[ N570 R58=R60
'V%w{ZiiV N580 L30 ;砂轮修整
CC^]Y.9 N590 R50=R43
C+t3a@&| N600 R51=R44
Y.I~.66s N610 R53=R60
4 ;_g9] N620 L20 ;安全让刀
'%/=\Q` N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
6, j60`f) N640 GOTOB BB1
#Ev}Gf+5Q N650 R50=R60-R18
G0h&0e{w N660 L10 ;最后一次精磨
*PlKl_nP6 N670 BB3:R60=R18 ;
8Ckd.HKpQ N680 R50=0 ;步进刀
BYdGK@ouk N690 R51=R33
KW'nW N700 L10 P=R32;光磨
D8!
Y0 N710 G0 X=R20 Z=R21
=LIb0TZ2 N720 M5 ;停止主轴
{Pe&J2
+ N730 BB4:M2
q'7.lrKwa> Q'jGNWep L1 ;砂轮速度计算子程序
VTR4uT- N10 R8=R7/R3
mEYfsO N20 R8=R8/3.14
Ln6emXqw N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
"4xo,JUf N50 R62=1
XBX`L"0 N60 GOTOF LSA2
%h0BA.r N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
0J[B3JO@M N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
.!^OmT,u N90 R62=2
!W,LG$=/ N100 LSA2:RET
@Oz3A<M bbS,pid1 L20 ;安全余量磨削子程序
Zc38ht\r; N10 R52=R53+R50
Jm)7!W%3 N20 R54=R52
_l]
0V
g` N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
lAG@nh^ N40 R62=3 ;错误码
*GYLj[ N50 GOTOF SLA3
d]K8*a%[- N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
~Fo2M wE2~ N70 IF R54N80 L10
f
uU" N90 R54=R54-R50
pRlScD_}; N100 GOROB SLA1
wbr$w>n N110 SLA2:R50=R54-R53
UxB3/!<5g3 N120 L10
2s,cyCw& N130 R54=R53
z@ZI$.w N140 SLA3:RET
vq9O|E3 Ki:t!vAO L30 ;砂轮修整子程序
zN5};e}^v N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
IAUc.VH 全位置 )
m4uh<;C~ N20 R56=R39+R36
si~zg\uY N30 R57=R37
_d7;Z% N40 R80=R11-R3-R56
% &H^UxC N50 G0 X=R80 Z=R12
@6|0H`kv N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
)@U~Li/+ N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
%AqI'ObC N80 R62=4
E0HE@pqr N90 GOTOF LB3
/Dc54Un N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
n(LO`{ N110 IF R56N120 L3
;B2kot7 N130 R56=R56-R57
Nf* .r N140 GOTOB LB1
=Gj~:|;$ N150 LB2:R57=R56
pHoxw|'Y N160 L3
|;aZi?Ek[ N170 R56=0
=B+dhZ+#S$ N180 R3= $AA_IW[X]
;D-k\kv N190 R3=R11-R3
HC/a N200 R60=R58+R42
-;8 a* F N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
8kd):gZKZ N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
c*axw%Us N230 LB3:RET
"g"%7jK P!j*4t 技术改造中的现场调试
6Rif&W.xy iM9k!u FE 在加工过程中遇到了如下问题:
dEkS T[Y3 Q;y4yJ$wI 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
U+ Yu_=o{ )BaGY 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
1)~9Eku6K ? YIe< 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
ZF#lh] >}0H5Q8@ 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
Zn*W2s^^{ ;*nzb!u\\ 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
D>U(&n :KRNLhWb 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
yO\bVu5V ,G?Kb# 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
c9nv=?/}f i(e= 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
6r%i=z e8_EB/)_Z 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
F!?f|z,/ |z@AvS[ 结语
y fuH v3n
T@ra' 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。