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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 ^ . A  
    Zn)o@'{}{  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 0 .T5% _ /  
    #{?RE?nD  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 v6uRzFw  
    =<aFkBX-  
    工件的磨削加工流程 ZXiJ5BZ  
    Q\xDAOEL  
    工件的磨削加工流程图如图1: x.|sCqx  
    Rx&.,gzj[  
    图1 工件的磨削加工流程图 N;!!*3a9=  
    j8^ #698X  
    用户参数说明 u:W/6QS  
    "66#F  
    R1:砂轮最小直径 a7u*d`3X=  
    R2:砂轮最大直径 ;tA$ x!5]  
    R3:砂轮直径 +N2ILE8[<  
    R4:砂轮宽度 {dE(.Z?]!#  
    R5:速度下限 DOkuT/+  
    R6:线速度上限 wzoT!-_X  
    R7:线速度 :h3U^  
    R8:砂轮转速 !>Q\Y`a,*  
    R9:砂轮圆弧半径 ^4\0, >  
    R10:金刚笔半径 oGg<s3;UND  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 017nhI  
    R12:金刚笔高度 b~YIaD[Z  
    R13:垫块高度 i$6a0'@U  
    R14:磨架角度 7z/O#Fbs  
    R15:停顿时间 y )<+?@sP  
    itiSZL,  
    R18:X轴精磨尺寸 8+Gwv SDU  
    R19:Z轴精磨尺寸 SsfC m C  
    R20:X轴起始尺寸 e6{E(=R[M  
    R21:Z轴起始尺寸 N$:-q'hX  
    R22:精磨每次进刀量 Vl<7>  
    R23:精磨进给率 {KEmGHC4R  
    R24:精磨砂轮修整计数器 }rs>B,=*k  
    R25:精磨余量 ZIh)D[n  
    /?TR_>  
    R28:粗磨每次进刀量 $ZB`4!JxG  
    R29:粗磨进给率 aZtM _  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 `Nz`5}8.?  
    NB.'>Sar  
    R32:光磨次数 \&Bdi6xAy  
    R33:光磨进给率 }&6:0l$4!  
    %AWc`D  
    R36:砂轮修整量 ;/+U.I%z  
    R37:砂轮修整每次进给量 QX=x^(M$m  
    R38:砂轮修整进给率 @*UV|$~(Q  
    R39:砂轮修整用安全让刀 S>j.i  
    n)35-?R/M  
    R42:安全让刀量 gMPp'^g]_  
    R43:安全让刀每次进给量 V 7ZGT  
    R44:安全让刀进给率 Y)(yw \&v  
     H ="I=}  
    R46:中间点X轴坐标 I-Ut7W  
    R47:中间点Z轴坐标 9v 8^uPA  
    *uy<Om  
    R50:单次磨削量 91q  
    R51:进给率 d:#tN4y7(  
    R52:起始点 !gfd!R  
    R53:终点 DpT$19Q+  
    R54:当前位置 p:0X3?IG3  
    zf^|H% ~^  
    R56:砂轮修磨量 fYh<S  
    R57:砂轮每次修磨量 SN\c 2^#  
    R58:返回位置 p7r/`_'|  
    '4Qsl~[Eh  
    R60:当前砂轮位置 o?a3hD  
    R61:修砂轮用计数器 m_`%#$s}  
    R62:错误标志 b&LAk-}[  
    ?0+g.,9  
    磨削加工程序 {I?)ODx7qC  
    Xw7'I  
    磨削加工程序如下: 0!$y]Gr  
    Q[|*P ] w  
    N10 G90 G94 G18 HTvUt*U1  
    N20 R62=0 ;错误标志 +PKsiUJ|  
    N30 L1 ;线速度计算 m&'!^{av  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 *-Vr=e<8   
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 GCfVH?Vx  
    N70 R51=R38 ;进给率 /m 7~-~$V  
    N80 L30 ;砂轮修整 be5N{lPT@;  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 Vry_X2  
    N100 R51=R44 ;进给率 ;_E|I=%'E  
    N110 R53=R20 e6jA4X+a  
    N120 L20 ;安全让刀子程 'V&Uh]>  
    N130 R60=R20 ;起始点 QgQ$>  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 d~{$,"!-f  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 urCTP.F  
    N160 R51=R29 ;进给率 4i+%~X@p  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; d2-oy5cEB  
    N180 R62=10 n5^57[(  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) # h4FLF_w  
    N200 GOTOF BB4 P~iZae  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 p?4[nS-,  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 ZrZDyXL  
    N240 R61=R61-1 eR6vO5to  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 \4C[<Gbx$(  
    N260 R58=R60 U/|JAg #  
    N270 L30 ;砂轮修整 Qf}.=(  
    N280 R50=R43 xk7Dx}  
    N290 R51=R44 _:p-\Oo.  
    N300 R53=R60 i*@PywT"i3  
    N310 L20 ;安全让刀 L/] (pXEp  
    N320 R61=R30 P t/]Z<VL  
    N330 GOTOB AA1 0(:SEiz6s  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 m]8*k=v  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 Q>rr?L`  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 jvL!pEC!  
    N370 AA3:R58=R18+R25 ~a&V sC#  
    N380 L30 ;砂轮修整 /@\R  
    N390 R50=R43 R*6B@<p,i  
    N400 R51=R44 h0g?=hJq  
    N410 R53=R60 rKyulgP  
    N420 L20 ;安全让刀 c:>&YGmhu  
    N430 R61=R24 .kPNWNrw  
    N440 R60=R18+R25 %9Z0\ a)[  
    N450 R50=R22 TO"Md["GI  
    N460 R51=R23 y)CvlI  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 _*Z3,*~"X  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) TB+k[UxB  
    N490 R62=11 N~l*//Ep  
    N500 GOTOF BB4 IOdxMzF`m  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 n_9Ex&?e  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 QKlsBq  
    N540 R60=R60-R22 NX.5 u8Pf  
    N550 R61=R61-1 BK6 X)1R  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 q^Oj/ws  
    N570 R58=R60 0BhcXH t  
    N580 L30 ;砂轮修整 %DXBl:!Y`  
    N590 R50=R43 q#8yU\J|,  
    N600 R51=R44 jnT Tj l  
    N610 R53=R60 t H.L_< N  
    N620 L20 ;安全让刀  HG?+b  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 q` IY;"~  
    N640 GOTOB BB1 6L$KMYHE  
    N650 R50=R60-R18 uW=G1 *n-  
    N660 L10 ;最后一次精磨 =r7!QXPH}  
    N670 BB3:R60=R18 ; 3]mprX'  
    N680 R50=0 ;步进刀 ~"SQwE|  
    N690 R51=R33 }l[e@6r F  
    N700 L10 P=R32;光磨 >Bf3X&uS  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 +,LWyvc'  
    N720 M5 ;停止主轴 vszm9Qf  
    N730 BB4:M2 KU9FHN  
    tzIP4CR~F&  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 5:f!EMb  
    N10 R8=R7/R3 /[\g8U{5B}  
    N20 R8=R8/3.14 L8Tm8)  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) :,Y1#_\  
    N50 R62=1 ~o"=4q`>  
    N60 GOTOF LSA2 ~h;   
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 d9;&Y?fp  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) 2(@2 z[eKr  
    N90 R62=2 k)S1Zs~G  
    N100 LSA2:RET fPUr O  
    kF~(B]W(  
    L20 ;安全余量磨削子程序 .G!xcQ`?  
    N10 R52=R53+R50 u*)/e9C  
    N20 R54=R52 }" vxYB!h3  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 K8X7IE  
    N40 R62=3 ;错误码 \\KjiT'  
    N50 GOTOF SLA3 I\k<PglRA  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 9>S)*lU&s  
    N70 IF R54N80 L10 A%W]XEa<  
    N90 R54=R54-R50 goIv m:?  
    N100 GOROB SLA1 i`r`Fj}-S-  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 b^ h_`  
    N120 L10 o&E8<e  
    N130 R54=R53 >U{iof<  
    N140 SLA3:RET cE 'LE1DK  
    b3E1S+\=~  
    L30 ;砂轮修整子程序 .F 6US<]  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 N knS:r&2  
    全位置 ) \~E?;q!  
    N20 R56=R39+R36 $e7%>*?m  
    N30 R57=R37 _) x{TnK  
    N40 R80=R11-R3-R56 P|$n   
    N50 G0 X=R80 Z=R12 x'x5tg  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 =?6c&Z  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) Intuda7e1  
    N80 R62=4 %%s)D4sW  
    N90 GOTOF LB3 h2Nt@  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 y%i9 b&gDd  
    N110 IF R56N120 L3 rC^ 5Z  
    N130 R56=R56-R57 M0fN[!*z  
    N140 GOTOB LB1 qS/}aDk&  
    N150 LB2:R57=R56 ))|d~m  
    N160 L3 SZ9Oz-?  
    N170 R56=0 .h=n [`RB  
    N180 R3= $AA_IW[X] 8>e YM  
    N190 R3=R11-R3 7s?#y=M  
    N200 R60=R58+R42 A,<5W }  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) r{R<J?Y  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 e+lun -  
    N230 LB3:RET @^UgdD,BS,  
    KSchgon0V  
    技术改造中的现场调试 Ur xiaE  
    1DB{"8ov  
    在加工过程中遇到了如下问题: l!x+K&  
    w<`0D)mQ  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 =SLG N`m3  
    metn&  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 W:RjWn@<  
    B<SE|~\2  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 b_~XTWP$l  
    LRu,_2"  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 > k\pSV[  
    'r]6 GC8Z$  
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, _,L_H[FN  
    z;1dMQ,#  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 (a_bU5)  
    -4Hb]#*2  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 ?4R%z([X7  
    Fa>f'VXx  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 -13}]Gls7Q  
    %@vF%   
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 2]mV9B   
    x;7l>uR  
    结语 MTtx|L\4  
    O.B9w+G=  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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    good... B%6cgm,  
    ..
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