作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
^
.A Zn)o@'{}{ 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
0
.T5%
_/ #{?RE?nD 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
v6uRzFw
=<aFkBX- 工件的磨削加工流程
ZXiJ5BZ Q\xDAOEL 工件的磨削加工流程图如图1:
x.|sCqx
Rx&.,gzj[ 图1 工件的磨削加工流程图
N;!!*3a9= j8^#698X 用户参数说明
u:W/6QS "66#F R1:砂轮最小直径
a7u*d`3X= R2:砂轮最大直径
;tA$
x!5] R3:砂轮直径
+N2ILE8[< R4:砂轮宽度
{dE(.Z?]!# R5:速度下限
DOkuT/+ R6:线速度上限
wzoT!-_X R7:线速度
:h3U^ R8:砂轮转速
!>Q\Y`a,* R9:砂轮圆弧半径
^4\0,> R10:金刚笔半径
oGg<s3;UND R11:金刚笔与花盘圆心距离
017n hI R12:金刚笔高度
b~YIaD[Z R13:垫块高度
i$6a0'@U R14:磨架角度
7z/O#Fbs R15:停顿时间
y
)<+?@sP itiSZL, R18:X轴精磨尺寸
8+Gwv
SDU R19:Z轴精磨尺寸
SsfC
m C R20:X轴起始尺寸
e6{E(=R[M R21:Z轴起始尺寸
N$:-q'hX R22:精磨每次进刀量
Vl<7> R23:精磨进给率
{KEmGHC4R R24:精磨砂轮修整计数器
}rs>B,=*k R25:精磨余量
ZIh)D[n /?TR_> R28:粗磨每次进刀量
$ZB`4!JxG R29:粗磨进给率
aZtM
_ R30:粗磨砂轮修整计数器
`Nz`5}8.? NB.'>Sar R32:光磨次数
\&Bdi6xAy R33:光磨进给率
}&6:0l$4! %AWc`D
R36:砂轮修整量
;/+U.I%z R37:砂轮修整每次进给量
QX=x^(M$m R38:砂轮修整进给率
@*UV|$~(Q R39:砂轮修整用安全让刀
S>j.i n)35-?R/M R42:安全让刀量
gMPp'^g]_ R43:安全让刀每次进给量
V 7ZGT
R44:安全让刀进给率
Y)(yw \&v H ="I=} R46:中间点X轴坐标
I-Ut7W R47:中间点Z轴坐标
9 v8^uPA *uy<Om R50:单次磨削量
91q R51:进给率
d:#tN4y7( R52:起始点
! gfd!R R53:终点
DpT$19Q+ R54:当前位置
p:0X3?IG3 zf^|H%
~^ R56:砂轮修磨量
fYh<S R57:砂轮每次修磨量
SN\c2^# R58:返回位置
p7r/`_'| '4Qsl~[Eh R60:当前砂轮位置
o?a3hD R61:修砂轮用计数器
m_`%#$s} R62:错误标志
b&LAk-}[ ?0+g.,9 磨削加工程序
{I?)ODx7qC Xw7'I 磨削加工程序如下:
0!$y]Gr Q[|*P ] w N10 G90 G94 G18
HTvUt*U1 N20 R62=0 ;错误标志
+PKsiUJ| N30 L1 ;线速度计算
m&'!^{av N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
*-Vr=e<8 N50 R58=R20 ;修砂轮准备
GCfVH?Vx N70 R51=R38 ;进给率
/m 7~-~$V N80 L30 ;砂轮修整
be5N{lPT@; N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
Vry_X2 N100 R51=R44 ;进给率
;_E|I=%'E N110 R53=R20
e6jA4X+a N120 L20 ;安全让刀子程
'V&Uh]> N130 R60=R20 ;起始点
QgQ$> N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
d~{$,"!-f N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
urCTP.F N160 R51=R29 ;进给率
4i+%~X@p N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
d2-oy5cEB N180 R62=10
n5^57[( N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
#h4FLF_w N200 GOTOF BB4
P~iZae
N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
p?4[nS-, N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
ZrZDyXL N240 R61=R61-1
eR6vO5to N250 IF R61>0 GOTOB AA1
\4C[<Gbx$( N260 R58=R60
U/|JAg# N270 L30 ;砂轮修整
Qf}.= ( N280 R50=R43
xk7Dx} N290 R51=R44
_:p-\Oo. N300 R53=R60
i*@PywT"i3 N310 L20 ;安全让刀
L/]
(pXEp N320 R61=R30
Pt/]Z<VL N330 GOTOB AA1
0(:SEiz6s N340 AA2:R50=R60-R18+R25
m]8*k=v N350 L10 ;最后一次粗磨
Q>rr?L` N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
jvL!pEC! N370 AA3:R58=R18+R25
~a&VsC# N380 L30 ;砂轮修整
/@\R N390 R50=R43
R*6B@<p,i N400 R51=R44
h0g?=hJq N410 R53=R60
rKyulgP N420 L20 ;安全让刀
c:>&YGmhu N430 R61=R24
.kPNWNrw N440 R60=R18+R25
%9Z0\
a)[ N450 R50=R22
TO"Md["GI N460 R51=R23
y)CvlI N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
_*Z3,*~"X N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
TB+k[UxB N490 R62=11
N~l*//Ep N500 GOTOF BB4
IOdxMzF`m N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
n_9Ex&?e N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
QKlsBq N540 R60=R60-R22
NX.5u8Pf N550 R61=R61-1
BK6
X)1R N560 IF R61>0 GOTOB BB1
q^Oj/ws N570 R58=R60
0BhcXHt N580 L30 ;砂轮修整
%DXBl:!Y` N590 R50=R43
q#8yU\J|, N600 R51=R44
jnTTj l N610 R53=R60
tH.L_< N N620 L20 ;安全让刀
HG?+b N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
q`IY;"~ N640 GOTOB BB1
6L$KMYHE N650 R50=R60-R18
uW=G1 *n- N660 L10 ;最后一次精磨
=r7!QXPH} N670 BB3:R60=R18 ;
3]mprX' N680 R50=0 ;步进刀
~"SQwE| N690 R51=R33
}l[e@6r F N700 L10 P=R32;光磨
>Bf3X&uS N710 G0 X=R20 Z=R21
+,LWyvc' N720 M5 ;停止主轴
vszm9Qf N730 BB4:M2
KU9FHN tzIP4CR~F& L1 ;砂轮速度计算子程序
5:f!EMb N10 R8=R7/R3
/[\g8U{5B} N20 R8=R8/3.14
L8Tm8) N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
:,Y1#_\ N50 R62=1
~o"=4q`> N60 GOTOF LSA2
~h; N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
d9;&Y?fp N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
2(@2z[eKr N90 R62=2
k)S1Z s~G N100 LSA2:RET
fPUr O kF~(B]W( L20 ;安全余量磨削子程序
.G!xcQ`? N10 R52=R53+R50
u*)/e9C N20 R54=R52
}" vxYB!h3 N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
K8X7IE N40 R62=3 ;错误码
\\KjiT' N50 GOTOF SLA3
I\k<PglRA N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
9>S)*lU&s N70 IF R54N80 L10
A%W]XEa<
N90 R54=R54-R50
goIvm:? N100 GOROB SLA1
i`r`Fj}-S- N110 SLA2:R50=R54-R53
b^h_` N120 L10
o&E8<e N130 R54=R53
>U{iof< N140 SLA3:RET
cE
'LE1DK b3E1S+\=~ L30 ;砂轮修整子程序
.F 6US<] N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
NknS:r&2 全位置 )
\~E?;q! N20 R56=R39+R36
$e7%>*?m N30 R57=R37
_)
x{TnK N40 R80=R11-R3-R56
P|$n N50 G0 X=R80 Z=R12
x'x5tg N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
=?6c&Z N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
Intuda7e1 N80 R62=4
%%s)D4sW N90 GOTOF LB3
h2Nt@ N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
y%i9 b&gDd N110 IF R56N120 L3
rC^5Z N130 R56=R56-R57
M0fN[!*z N140 GOTOB LB1
qS/}aDk& N150 LB2:R57=R56
))|d~m N160 L3
SZ9Oz-? N170 R56=0
.h=n [`RB N180 R3= $AA_IW[X]
8>eYM N190 R3=R11-R3
7s?#y=M N200 R60=R58+R42
A,<5W } N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
r{R<J?Y N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
e+lun
- N230 LB3:RET
@^UgdD,BS, KSchgon0V 技术改造中的现场调试
Ur
xiaE 1DB{"8ov 在加工过程中遇到了如下问题:
l!x+K& w<`0D)mQ 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
=SLG N`m3 metn& 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
W:RjWn @< B<SE|~\2 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
b_~XTWP$l LRu,_2" 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
>k\pSV[ 'r]6 GC8Z$ 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
_,L_H[FN z;1dMQ,# 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
(a_bU5) -4Hb]#*2 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
?4R%z([X7 Fa>f'VXx 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
-13}]Gls7Q %@vF% 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
2]mV9B x;7l>uR 结语
MTtx|L\4 O.B9w+G= 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。