作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
r\`+R" Cx_Q :6T 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
$2~\eG=u H
IJIzXU 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
sZ<9A Xk-E M$Zo.Bl$( 工件的磨削加工流程
fV:4#j MZJ]Dwt] 工件的磨削加工流程图如图1:
<M]h{BS=
Wu6<\^A 图1 工件的磨削加工流程图
9@ 16w ,m<H-gwa 用户参数说明
B[4pX
+f 'CZa3ux R1:砂轮最小直径
X>YsQrK(ig R2:砂轮最大直径
J?UQJ&!@O R3:砂轮直径
RP5+d R4:砂轮宽度
mo{MR:>) R5:速度下限
`#-P[q<v- R6:线速度上限
] b9-k R7:线速度
^YdcAHjK R8:砂轮转速
=qy=-j] R9:砂轮圆弧半径
hw N?/5 R10:金刚笔半径
k67a'pmyJ R11:金刚笔与花盘圆心距离
c#IYFTz R12:金刚笔高度
so$(_W3E, R13:垫块高度
_p-t<ytnh R14:磨架角度
K$K^=>I"o R15:停顿时间
*=V7@o W|:lVAP.|} R18:X轴精磨尺寸
me6OPc;:! R19:Z轴精磨尺寸
-x8nQ%X R20:X轴起始尺寸
{j5e9pg1L| R21:Z轴起始尺寸
zk*c)s R22:精磨每次进刀量
/2EHv.e` R23:精磨进给率
vx_o(wof R24:精磨砂轮修整计数器
iy.2A!f^. R25:精磨余量
Ghl'nqPlm 3p2P=
T R28:粗磨每次进刀量
V7G7&' R29:粗磨进给率
Y HSYu R30:粗磨砂轮修整计数器
Y)N-V
]5L @' ;B_iQ R32:光磨次数
1&;QyTN R33:光磨进给率
"s!7dKXI" y2]-&]& R36:砂轮修整量
t5)+&I2 R37:砂轮修整每次进给量
oI)GKA_Ng7 R38:砂轮修整进给率
Yt|6
X:l R39:砂轮修整用安全让刀
[V'QrcCF 3d<HN6&U R42:安全让刀量
&B!
o,qp R43:安全让刀每次进给量
E0%~!b R44:安全让刀进给率
pwwH<0[ |-V&O=!^+ R46:中间点X轴坐标
D+_oVob\ R47:中间点Z轴坐标
OpM(j& Mu'8;9_6 R50:单次磨削量
`n$5+a+ R51:进给率
p.+ho~sC,. R52:起始点
$zB[B;-!$ R53:终点
S=_vv)6+4 R54:当前位置
w
=.Fj nhIa175' R56:砂轮修磨量
!mWiYpbU+ R57:砂轮每次修磨量
O6IB.
>T R58:返回位置
5~mh'<: =K{\p`? R60:当前砂轮位置
TuW %zF/ R61:修砂轮用计数器
^Y-]*8;] R62:错误标志
tmqY2. p-1 3H0Kt 磨削加工程序
asY[8r?U gTA%uRBa 磨削加工程序如下:
hstbz ^v.,y3 N10 G90 G94 G18
hXqD<? N20 R62=0 ;错误标志
/-#I_>:8' N30 L1 ;线速度计算
sdQkT# %y N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
@as"JAN N50 R58=R20 ;修砂轮准备
3O7!`Nm@ N70 R51=R38 ;进给率
_`64gS}^ N80 L30 ;砂轮修整
}Tf9S<xpq3 N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
wdUBg*X8 N100 R51=R44 ;进给率
QWMdn N110 R53=R20
[s&$l G! N120 L20 ;安全让刀子程
^pJ!isuqu N130 R60=R20 ;起始点
*N{emwIq N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
QtvY v! N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
a{{g<<H N160 R51=R29 ;进给率
J>u
7, N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
3e(ehLc4DJ N180 R62=10
+-E~6^> N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
tK&'<tZh N200 GOTOF BB4
ew"v{=X N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
=m5SK5vLKT N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
NJNJjdD> N240 R61=R61-1
~ o1x;Y6 N250 IF R61>0 GOTOB AA1
}1>[ N260 R58=R60
>3c@x N270 L30 ;砂轮修整
ezPz<iZ\N N280 R50=R43
z)HD`Ho N290 R51=R44
;A#`]-i C N300 R53=R60
ar:+;.n N310 L20 ;安全让刀
4C FB"?n0 N320 R61=R30
8P=o4lO+ N330 GOTOB AA1
o tk}y8 N340 AA2:R50=R60-R18+R25
:>+s0~ N350 L10 ;最后一次粗磨
cK 06]-Y N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
1x[)/@.'f N370 AA3:R58=R18+R25
_1U1(^) N380 L30 ;砂轮修整
?wO-cnl N390 R50=R43
6P';DB N400 R51=R44
=C~/7N,lW] N410 R53=R60
.|/~op4; N420 L20 ;安全让刀
W^s
;Bi+Nw N430 R61=R24
gB<3-J1R N440 R60=R18+R25
W^G>cC8.L N450 R50=R22
|jM4E$
N460 R51=R23
XP@1~$ N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
4Z/f@ZD N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
F{UP;"8' N490 R62=11
F4K0); N500 GOTOF BB4
9~ l
hsH N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
zL\OB?)5J N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
|O"lNUW N540 R60=R60-R22
IKi5 v~bE N550 R61=R61-1
D:Zy N560 IF R61>0 GOTOB BB1
CxfRVL`7 N570 R58=R60
c
9jGq N580 L30 ;砂轮修整
&8z[`JW,T N590 R50=R43
Ps 8%J; N600 R51=R44
uV=Qp1~ N610 R53=R60
'7oA< R N620 L20 ;安全让刀
v$N|"o"" N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
4n4?4BEn N640 GOTOB BB1
2Y7)WPn N650 R50=R60-R18
0X^Ke(/89 N660 L10 ;最后一次精磨
8HP6+c% N670 BB3:R60=R18 ;
_%GGl$kH N680 R50=0 ;步进刀
3YZs+d.;ib N690 R51=R33
Ud!4"<C_ N700 L10 P=R32;光磨
=MvjLh"s N710 G0 X=R20 Z=R21
HcqfB NM N720 M5 ;停止主轴
$H-!j%hV N730 BB4:M2
7P9=)$(EH SXy=<%ed L1 ;砂轮速度计算子程序
AW,53\ 0 N10 R8=R7/R3
6qaulwV4t N20 R8=R8/3.14
3JVK N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
fXc m|U,ho N50 R62=1
d$
^ ,bL2p N60 GOTOF LSA2
R~ZFy0 N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
E>}4$q[r N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
aAB`G3 N90 R62=2
yUp,NfS]o N100 LSA2:RET
T,VY.ep/ 8)4P Ll L20 ;安全余量磨削子程序
g]c 6&Y,# N10 R52=R53+R50
Iyyh!MVF N20 R54=R52
[3!~PR] N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
K=,F#kn N40 R62=3 ;错误码
Q*b]_0Rb N50 GOTOF SLA3
;dzL}@we N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
*;fw%PW N70 IF R54N80 L10
(t4&,W_spA N90 R54=R54-R50
]X^rU`": N100 GOROB SLA1
s%W<dDINl N110 SLA2:R50=R54-R53
X0n~-m"m N120 L10
`3hSLR N130 R54=R53
TEaJG9RU>v N140 SLA3:RET
y8rm 1+U L30 ;砂轮修整子程序
/=gOa\k|p N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
G 8V, 全位置 )
oDU ;E N20 R56=R39+R36
]~E0gsq N30 R57=R37
4A2?Uhpy N40 R80=R11-R3-R56
l@ap]R N50 G0 X=R80 Z=R12
nTz6LVF N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
<Ce2r"U1e N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
<0PT"ij N80 R62=4
9s_,crq5 N90 GOTOF LB3
yfC^x%d7G N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
k+DR]icv N110 IF R56N120 L3
I:d[Q
s N130 R56=R56-R57
:.45u}[ N140 GOTOB LB1
PgRDKygE N150 LB2:R57=R56
INyk3`FT N160 L3
}eRD|1 N170 R56=0
g=$1cC+( N180 R3= $AA_IW[X]
pf_mf. N190 R3=R11-R3
r!{LLc}> N200 R60=R58+R42
`2PLWo N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
as>L[jyG/ N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
:G<E^<M\)^ N230 LB3:RET
b/Xbs0q BouTcC 技术改造中的现场调试
PfZ+PqS 91xB9k1zO 在加工过程中遇到了如下问题:
xQp|;oW;z h`H,a7 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
C|o`k9I# QQV~?iW{~ 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
{4-[r#R<M b@2J]Ay E* 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
T0]*{k(FR w&x!,yd; 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
Iy6$7~ [V)
L 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
~O1&@xX aN,M64F 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
m,t|IgDh h)Ff2tX 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
NmSo4Dg`U +
Q6l*:<|c 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
+|ycvHd edK|NOOZ 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
7H|$4;X^ s\P2Bp_{ 结语
v%RP0%%{s zdp/|"D! 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。