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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 a 1*p*dM#  
    )+Pus~w  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 9>#6*/Oa7  
    u ^RxD^=L  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 M',?u  
     %;!.n{X  
    工件的磨削加工流程 _q^E,P  
    _@/8gPT*i  
    工件的磨削加工流程图如图1: 7{Wny&[0  
    xgtR6E^k  
    图1 工件的磨削加工流程图 Eh4= ZEX  
    Dvln/SBk  
    用户参数说明 &)<)^.@3G^  
    L}NSR  
    R1:砂轮最小直径 Etm?'  
    R2:砂轮最大直径 7 X4LJf  
    R3:砂轮直径 ddR>7d}N  
    R4:砂轮宽度 vZ Lf  
    R5:速度下限 4B][S'f  
    R6:线速度上限 wz8yD8M  
    R7:线速度 FVBYo%Ap  
    R8:砂轮转速 Oow2>F%_#  
    R9:砂轮圆弧半径 jc9y<{~x/  
    R10:金刚笔半径 /Ci<xmP  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 $ME)#(  
    R12:金刚笔高度 1BEHw?dLU  
    R13:垫块高度 vvOV2n .WD  
    R14:磨架角度 a[TMDU;(/4  
    R15:停顿时间 Z/J y'$x  
    5kXYeP3:  
    R18:X轴精磨尺寸 rrv%~giU  
    R19:Z轴精磨尺寸 <9 ;!3xG  
    R20:X轴起始尺寸 HpnWo DM  
    R21:Z轴起始尺寸 Xha..r  
    R22:精磨每次进刀量 vr^qWn  
    R23:精磨进给率 PUX;I0Cf  
    R24:精磨砂轮修整计数器 cN9t{.m  
    R25:精磨余量 <0?W{3NqI  
    PFK  '$  
    R28:粗磨每次进刀量 WjqO@]P6  
    R29:粗磨进给率  8dyg1F  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 @\I#^X5lv  
    FxtI"g\0  
    R32:光磨次数 dcT80sOC  
    R33:光磨进给率 ~e.L.,4QZ8  
    FC"8#*x  
    R36:砂轮修整量 ?0xgRe<  
    R37:砂轮修整每次进给量 29q _BR *:  
    R38:砂轮修整进给率 2f_:v6   
    R39:砂轮修整用安全让刀 2GStN74Xr  
    y*h<MQ  
    R42:安全让刀量 WMP,\=6k0  
    R43:安全让刀每次进给量 0 0U> F  
    R44:安全让刀进给率 WOf 4o  
    7v_8_K  
    R46:中间点X轴坐标 N)>ID(}F1  
    R47:中间点Z轴坐标 ItTz.sQ  
    ;6hOx(>`=  
    R50:单次磨削量 ,,|^%Ct']  
    R51:进给率 H 7 ^/q7  
    R52:起始点 uRe'%?W  
    R53:终点 YT8F#t8  
    R54:当前位置 aFIw=c(nP  
    P L+sR3bR  
    R56:砂轮修磨量 gv{ >`AN  
    R57:砂轮每次修磨量 FU<Jp3<%  
    R58:返回位置 ?[>3QE  
    kz7(Z'pw  
    R60:当前砂轮位置 %;"y+YFdv  
    R61:修砂轮用计数器 -s'-eQF J  
    R62:错误标志 d*Fj3Wkx  
    G<;*SYAb  
    磨削加工程序 uA#;G/$  
    VOh4#%Vj  
    磨削加工程序如下: qb` \)X]9  
    cPc</[x[W  
    N10 G90 G94 G18 d8x;~RA  
    N20 R62=0 ;错误标志 ,wdD8ZT'Ip  
    N30 L1 ;线速度计算 jm r"D>  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 vgN&K@hJ  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 $7A8/#  
    N70 R51=R38 ;进给率 -RK- Fu<e  
    N80 L30 ;砂轮修整 ef E.&]  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 b*Q&CL  
    N100 R51=R44 ;进给率 mU9kVx1+  
    N110 R53=R20 %GIr&V4|  
    N120 L20 ;安全让刀子程 lCHO;7YHX  
    N130 R60=R20 ;起始点 63x?MY6  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 wo 5   
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 &XUiKnNW  
    N160 R51=R29 ;进给率 [;myHI`tw  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; t.\dpBq  
    N180 R62=10 U\!X,a*ts{  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) -1ub^feJ,  
    N200 GOTOF BB4 57'4ljvYi  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 sds"%]r g  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 IRqy%@)  
    N240 R61=R61-1 PRE|+=w$  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 &~U ]~;@  
    N260 R58=R60 G'aDb/  
    N270 L30 ;砂轮修整 1D!<'`)AY  
    N280 R50=R43 R0  
    N290 R51=R44 hqkz^!rp  
    N300 R53=R60 m/EFHS49  
    N310 L20 ;安全让刀 >t_6B~x9  
    N320 R61=R30 t}tEvh  
    N330 GOTOB AA1 uOdl*|T?  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 =kG@a(-  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 )p%E%6p  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 CYYU 7  
    N370 AA3:R58=R18+R25 W-lN>]5}m  
    N380 L30 ;砂轮修整 @cB$iP=Z4  
    N390 R50=R43 %vi<Ase g  
    N400 R51=R44 nwCrZW  
    N410 R53=R60 sZF6h=67D  
    N420 L20 ;安全让刀 3=]sLn0L  
    N430 R61=R24 Bo%NFB;  
    N440 R60=R18+R25 TBU&6M>{3  
    N450 R50=R22 UByv?KZi  
    N460 R51=R23 K0Fh%Y4)QH  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 l0A&9g*l2  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) W-zP/]Dh  
    N490 R62=11 f^XOUh  
    N500 GOTOF BB4 iTU5l5Uz  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 x5*!Wx   
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 Q^txVUL  
    N540 R60=R60-R22 m$T-s|SY  
    N550 R61=R61-1 b(O3@Q6[  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 [87,s.MK  
    N570 R58=R60  zi`o#+  
    N580 L30 ;砂轮修整 d)f :)Ew  
    N590 R50=R43 m5Di=8  
    N600 R51=R44 A '];`  
    N610 R53=R60 !H>R%g#28_  
    N620 L20 ;安全让刀 n t7.?$  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 (,Df^4%7  
    N640 GOTOB BB1 LOV)3{m  
    N650 R50=R60-R18 .];=Pu^  
    N660 L10 ;最后一次精磨 D]Xsvv #  
    N670 BB3:R60=R18 ; $43qME  
    N680 R50=0 ;步进刀 l$bu%SZ  
    N690 R51=R33 54li^   
    N700 L10 P=R32;光磨 pgZXJ  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 .gOL1`b*  
    N720 M5 ;停止主轴 ysf~|r4s  
    N730 BB4:M2 Ng>h"H  
    LW_ f  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 >%8KK|V{  
    N10 R8=R7/R3 _D(rI#q  
    N20 R8=R8/3.14 =xx]@  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) 2Ny"O.0h  
    N50 R62=1 Px`!A EFd[  
    N60 GOTOF LSA2 2JcjZn  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 a\ YV3NJ/A  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) tr}Loq\y  
    N90 R62=2 ?|B&M\}g  
    N100 LSA2:RET ` 3K)GA  
     o.\F.C$  
    L20 ;安全余量磨削子程序 VUR|OV%  
    N10 R52=R53+R50 UVIKQpA]A  
    N20 R54=R52 k4y 'b  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 D#JL!A%O  
    N40 R62=3 ;错误码 @eIJ]p  
    N50 GOTOF SLA3 qfRH5)k  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 d;9FB[MmOJ  
    N70 IF R54N80 L10 RcU}}V  
    N90 R54=R54-R50 (7=!+'T"  
    N100 GOROB SLA1 =uYYsC\T  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 s 3f-7f<  
    N120 L10 /?F/9hL  
    N130 R54=R53 vbe|hO""  
    N140 SLA3:RET 3c6b6  
    0eu$ W  
    L30 ;砂轮修整子程序 H{?vbqQ  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 ZO$m["|  
    全位置 ) OCaq3_#tZ  
    N20 R56=R39+R36 A='N=^Pm  
    N30 R57=R37 FOy|F-j  
    N40 R80=R11-R3-R56 F Yzi~L  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 ,a]?S^:y]  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 rb+j*5Es  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) OGg>#vj,s  
    N80 R62=4 x&Kh>PVh\  
    N90 GOTOF LB3 W~9tKT4  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 Xe:jAkDp  
    N110 IF R56N120 L3 22M1j5  
    N130 R56=R56-R57 ah0`KxO]  
    N140 GOTOB LB1 EL 8<U  
    N150 LB2:R57=R56 '2nhv,|.U  
    N160 L3 <;m<8RjX  
    N170 R56=0 >$7v ;Q  
    N180 R3= $AA_IW[X] _Wq  
    N190 R3=R11-R3  fc-iAj  
    N200 R60=R58+R42 S:oi< F  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) ;=; 9tX  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 6GSI"M6s  
    N230 LB3:RET %9N7Ln|%  
    X"e5 Y!:M-  
    技术改造中的现场调试 2Mvrey)  
    _R13f@NWB:  
    在加工过程中遇到了如下问题: 6ZG+ZHUC&  
    Hmd] FC,_  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 *4+"Lh.KS  
    2ZMb<b4H  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 * @v)d[z_  
     6S*e xw  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 IsM}' .  
    F{Jw ^\  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 +)<wDDC_  
    &cHV7  
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, JedmaY06=  
    NS%xTLow-  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 sRx63{  
    aM2l2  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 m)v"3ib  
    1V4s<m>#  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 "UGY2skf;  
    luuX2Mx>o  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 =2zJ3&9  
    I^UC&5dC  
    结语 (-xS?8x$  
    57zSu3v4Y  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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