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    [转载]西门子802D系统应用于立式车磨床 [复制链接]

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    离线cyqdesign
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2007-04-08
    — 本帖被 cyqdesign 从 机械加工与制造 移动到本区(2010-12-09) —
    作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 r9-ayp#pC  
    i.K!;E>  
    在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 u1kCvi#N  
    f3vl=EA4|  
    机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 nIlx?(=pu  
    WJ8osWdLu  
    工件的磨削加工流程 +p _?ekV\  
    :SwA) (1  
    工件的磨削加工流程图如图1: <7T}b95  
    ~c+=$SL-=  
    图1 工件的磨削加工流程图 JSq3)o9?/  
    1W.oRD&8j/  
    用户参数说明 YVHf-uP  
    Q|VBH5}1O  
    R1:砂轮最小直径 #u"@q< )  
    R2:砂轮最大直径 GM8>u O  
    R3:砂轮直径 S^i8VYK,C5  
    R4:砂轮宽度 ',|OoxhbK  
    R5:速度下限 [".94(qs  
    R6:线速度上限 -=lL{oB1  
    R7:线速度 :|&6x!  
    R8:砂轮转速 oFt_ yU-  
    R9:砂轮圆弧半径 J_XkQR[Y  
    R10:金刚笔半径 PxWH)4  
    R11:金刚笔与花盘圆心距离 V3|" v4  
    R12:金刚笔高度 "9X(.v0ze  
    R13:垫块高度 ~rq:I<5  
    R14:磨架角度 a>6M{C@pd  
    R15:停顿时间 Zu~t )W  
    W<O/LHKHdn  
    R18:X轴精磨尺寸 -J'ked  
    R19:Z轴精磨尺寸 Xrc{w Dn  
    R20:X轴起始尺寸  *ni0.  
    R21:Z轴起始尺寸 ,s}7KE  
    R22:精磨每次进刀量  YO fYa  
    R23:精磨进给率 VY|U B7,C  
    R24:精磨砂轮修整计数器 :.{d,)G  
    R25:精磨余量 V sL*&Fk  
    a>ye  
    R28:粗磨每次进刀量 P=E10  
    R29:粗磨进给率 <h~uGBS"  
    R30:粗磨砂轮修整计数器 { q&`B  
    az}zoFl  
    R32:光磨次数 wk=s3^  
    R33:光磨进给率 ^|!\IzDp  
    b+dmJ]c  
    R36:砂轮修整量 AGx(IK/_  
    R37:砂轮修整每次进给量 dJb7d`  
    R38:砂轮修整进给率 a94 nB  
    R39:砂轮修整用安全让刀 !_dW  `  
    2@&"*1(Xu  
    R42:安全让刀量 J|z' <W  
    R43:安全让刀每次进给量 Pi%-bD/w  
    R44:安全让刀进给率 _JKz5hSl  
    kWbY&]ZO  
    R46:中间点X轴坐标 [2 Rz8e^  
    R47:中间点Z轴坐标 LG?b]'#  
    Xi=4S[.4  
    R50:单次磨削量 B]>rcjD  
    R51:进给率 Ax4;[K\Q  
    R52:起始点 "x3!F&  
    R53:终点 pQm-Hr78j  
    R54:当前位置 s21)*d  
    PJh97%7  
    R56:砂轮修磨量 DVBsRV)/  
    R57:砂轮每次修磨量 c[?&;# feV  
    R58:返回位置 pTYV@5|  
    EOGz;:b&  
    R60:当前砂轮位置 sgB|2cj;j  
    R61:修砂轮用计数器 t\ 9Y)d  
    R62:错误标志 DH4|lb}  
    {5T:7*J  
    磨削加工程序 * x.gPG  
    )Mw 3ZE92  
    磨削加工程序如下: O$Dj_R#  
    4 ..V  
    N10 G90 G94 G18 GS!1K(7  
    N20 R62=0 ;错误标志 'G3|PA7v  
    N30 L1 ;线速度计算 R)GDsgXy  
    N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 jTok1k  
    N50 R58=R20 ;修砂轮准备 9Cw !<  
    N70 R51=R38 ;进给率 9/5 EyV  
    N80 L30 ;砂轮修整 YZ5[# E@l  
    N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 `?vI_>md'!  
    N100 R51=R44 ;进给率 "(E%JAwZ^W  
    N110 R53=R20 7FP @ vng  
    N120 L20 ;安全让刀子程 /_/Z/D!  
    N130 R60=R20 ;起始点 bKPjxN?!9  
    N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 ;DI"9  
    N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量  ev(E  
    N160 R51=R29 ;进给率 4' <y  
    N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; [N*`3UZk"  
    N180 R62=10 lJBZ0  
    N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) E&|EokSyN  
    N200 GOTOF BB4 2v1dSdX,W  
    N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 &d[%  
    N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置  7e@Bkq0)  
    N240 R61=R61-1 |>=\ VX17  
    N250 IF R61>0 GOTOB AA1 ut9R] 01:  
    N260 R58=R60 <p8>"~ R  
    N270 L30 ;砂轮修整 SCD;(I~4  
    N280 R50=R43 b]5S9^=LI  
    N290 R51=R44 bn"z&g   
    N300 R53=R60 M9sB2Ips<  
    N310 L20 ;安全让刀 bR|1* <  
    N320 R61=R30 <=!|U0YV  
    N330 GOTOB AA1 &pLCN[a  
    N340 AA2:R50=R60-R18+R25 9 kS;_(DB  
    N350 L10 ;最后一次粗磨 B?<Z(d7  
    N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 %Z6\W; (n  
    N370 AA3:R58=R18+R25 I'16-  
    N380 L30 ;砂轮修整 >R8eAR$N  
    N390 R50=R43 JQWW's}  
    N400 R51=R44 v_ W03\  
    N410 R53=R60 U})Z4>[bvt  
    N420 L20 ;安全让刀 mnWbV\VY  
    N430 R61=R24 DM@&=c  
    N440 R60=R18+R25 H!ISQ8{V  
    N450 R50=R22 5mYI5~ p  
    N460 R51=R23 H(Q|qckj  
    N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 Ty>g:#bogI  
    N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) W&(98}oT  
    N490 R62=11 ]&/KAk  
    N500 GOTOF BB4 Z ]WA-Q6n  
    N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 /!Kl  
    N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 6M758K6v  
    N540 R60=R60-R22 x2g P, p-  
    N550 R61=R61-1 R]{AJ"p  
    N560 IF R61>0 GOTOB BB1 j?n:"@!G/  
    N570 R58=R60 Q35/Sp[;x  
    N580 L30 ;砂轮修整 ]xIfgSq  
    N590 R50=R43 A{Q:,S)  
    N600 R51=R44 gZr/Dfy  
    N610 R53=R60 8oj-5|ct  
    N620 L20 ;安全让刀 cAE.I$T(  
    N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 ?geEq'  
    N640 GOTOB BB1 zz4A,XrD  
    N650 R50=R60-R18 97um7n  
    N660 L10 ;最后一次精磨 d>Z{TFY  
    N670 BB3:R60=R18 ; emV@kN.  
    N680 R50=0 ;步进刀 \k|ZbCWg  
    N690 R51=R33 1+^L,-k!  
    N700 L10 P=R32;光磨 5)yQrS !{:  
    N710 G0 X=R20 Z=R21 w^&TG3m1~  
    N720 M5 ;停止主轴 Tdr^~dcQ  
    N730 BB4:M2 M#qZ0JT4  
    -hP@L ++D  
    L1 ;砂轮速度计算子程序 *s6MF{Ds  
    N10 R8=R7/R3 s.rS06x  
    N20 R8=R8/3.14 +*Cg2`  
    N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) rY>{L6d  
    N50 R62=1 }q(IKH\&  
    N60 GOTOF LSA2 d+|8({X]D8  
    N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 zy#E qv  
    N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) $2^V#GWo  
    N90 R62=2 ~}mX#,  
    N100 LSA2:RET y= I LA  
    x]k^JPX  
    L20 ;安全余量磨削子程序 KW.S)+<H&  
    N10 R52=R53+R50 UJ)\E ^Hp  
    N20 R54=R52 #cQ[ vE)y  
    N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 d*1@lmV*  
    N40 R62=3 ;错误码 ]P ->xJ  
    N50 GOTOF SLA3 2&]UFg:8Q  
    N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 $xS `i-|  
    N70 IF R54N80 L10 "wxs  
    N90 R54=R54-R50  ?S0VtHQ  
    N100 GOROB SLA1 ~]A';xH&  
    N110 SLA2:R50=R54-R53 yaA9* k  
    N120 L10 gzP(Lf I5  
    N130 R54=R53 |n=kYs  
    N140 SLA3:RET qB7.LR*'  
    [8SW0wsk  
    L30 ;砂轮修整子程序 *Yvfp{B  
    N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 $K,rVTU  
    全位置 ) 8{JTR|yB  
    N20 R56=R39+R36 X&M4 c5Li  
    N30 R57=R37 j>?H^fB  
    N40 R80=R11-R3-R56 Q_6./.GQ  
    N50 G0 X=R80 Z=R12 N!"GwH  
    N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 cPI #XPM=  
    N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) ERGDo=j  
    N80 R62=4 *xU^e`P  
    N90 GOTOF LB3 ))G%C6-  
    N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 b\gl9"X  
    N110 IF R56N120 L3 Lvv`_  
    N130 R56=R56-R57 lEZ[0oa  
    N140 GOTOB LB1 w69`vK  
    N150 LB2:R57=R56 $NG}YOP)@  
    N160 L3 ( rZq0*  
    N170 R56=0 lUCdnp;w'  
    N180 R3= $AA_IW[X]  wx o(  
    N190 R3=R11-R3 x gaN0!  
    N200 R60=R58+R42 $hndb+6q  
    N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) pVt-7 AgW  
    N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 >0@X^o  
    N230 LB3:RET Q`AJR$L  
    cy^6g? ew  
    技术改造中的现场调试 #5G!lbH  
    `x6 i5mp  
    在加工过程中遇到了如下问题: ,!%[CpM3  
    =kZPd>&L  
    问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 b*dRNu  
    4w]u: eU  
    经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 oc\rQ?  
    HEjV7g0E  
    解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 %tUJ >qYU  
    HewVwD<C  
    问题2:R参数不能按顺序显示实际值 i1  SP  
    _QY0j%W  
    经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, Om>6<3n  
    ':o.vQdJ  
    解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 I+`~6  
    (X>r_4W$  
    问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 fcJ#\-+E  
    x-y=Jor  
    经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 H[]j6D  
    CmJ*oXyi  
    解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 u^ngD64  
    TKRu^KH9  
    结语 L8R|\Bx  
    PJA 1/"  
    该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
     
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