作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
Q9b.]W "$*&bC#dE 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
c3&;Y0SD I=)u:l c 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
rn7eY [;/ydE= 工件的磨削加工流程
`)5E_E3 _>8ZL)NQQ 工件的磨削加工流程图如图1:
i[_WO2 c|%.B2 图1 工件的磨削加工流程图
%># VhK c_e2'K: 用户参数说明
Quy&CV{@ :O}= $[ R1:砂轮最小直径
\ s8j* R2:砂轮最大直径
tk@
T-; R3:砂轮直径
_h2axXFhT R4:砂轮宽度
P\B ]><!ep R5:速度下限
j>(O1z7 R6:线速度上限
zU;%s<(p R7:线速度
'a`cK;X9F R8:砂轮转速
$
\j/s:Y R9:砂轮圆弧半径
`<1o}r 7i R10:金刚笔半径
XjL)WgQ{i R11:金刚笔与花盘圆心距离
K]{Y >w R12:金刚笔高度
I'Dc9&2 R13:垫块高度
(,wIbwa R14:磨架角度
5G"DgG*< R15:停顿时间
2 5DXJb^: n
7Mab R18:X轴精磨尺寸
ALVHKL2 R19:Z轴精磨尺寸
J3OxM--8" R20:X轴起始尺寸
h\#\hx R21:Z轴起始尺寸
slC
38 R22:精磨每次进刀量
#)&kF+ R23:精磨进给率
Cku#[?G R24:精磨砂轮修整计数器
6;WfsG5 R25:精磨余量
$9!2c / .v?x>iV R28:粗磨每次进刀量
\':'8:E R29:粗磨进给率
K(
: NshM R30:粗磨砂轮修整计数器
LO8`qq*rq c]SXcA;Pmv R32:光磨次数
z ;>xI~ R33:光磨进给率
-?_#Yttu &\8qN_` R36:砂轮修整量
CatbEXO R37:砂轮修整每次进给量
SvZ~xTit R38:砂轮修整进给率
.E H&GX R39:砂轮修整用安全让刀
AgEX,SPP rucgav R42:安全让刀量
37OU R43:安全让刀每次进给量
^U"$uJz!c R44:安全让刀进给率
0w M2v[^YO ME.l{?v R46:中间点X轴坐标
U($bR|%D R47:中间点Z轴坐标
a8D7n Ea usj:I`> R50:单次磨削量
>KPxksFR8 R51:进给率
7Gwn ,&) R52:起始点
aQjs5RbP~ R53:终点
;gS)o#v0 R54:当前位置
muh[wo &8p]yo2zO R56:砂轮修磨量
w ]8+
OP R57:砂轮每次修磨量
:1>h,NKC> R58:返回位置
yx0wR 63'Rw'g^|2 R60:当前砂轮位置
bSa%?laS R61:修砂轮用计数器
cQg:yoF R62:错误标志
6pJFrWe{ |2<y 磨削加工程序
WP5cC@x kq| r6uE 磨削加工程序如下:
srzlr-J C K#^`w N10 G90 G94 G18
/!7 N20 R62=0 ;错误标志
#)}K,FDd N30 L1 ;线速度计算
Pz\4#E] N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
7+!FZo{? N50 R58=R20 ;修砂轮准备
C{{RU7iqc& N70 R51=R38 ;进给率
k4N_Pa$}\ N80 L30 ;砂轮修整
F,dPmR N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
]>vC.iYp N100 R51=R44 ;进给率
pc/x&VY% N110 R53=R20
>m:;.vVY N120 L20 ;安全让刀子程
FIMM\W
N130 R60=R20 ;起始点
$6[%NQp N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
hFMJDGCw>Q N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
v2Ft=_*G| N160 R51=R29 ;进给率
.1{:Q1"S N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
'6g;UOx^= N180 R62=10
$jkzm8{W N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
#%9t- N200 GOTOF BB4
84f(B E N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
8SZZ_tS3r N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
^;8dl.; N240 R61=R61-1
Z= +Tw!wR> N250 IF R61>0 GOTOB AA1
?^3Y+)} N260 R58=R60
3<XP/c"; N270 L30 ;砂轮修整
dI(1L~ N280 R50=R43
nyoLrTs{ N290 R51=R44
D6I-:{ws N300 R53=R60
&0*7]Wo* N310 L20 ;安全让刀
V7 OhOLK8 N320 R61=R30
;NoiH& N330 GOTOB AA1
.u3; N340 AA2:R50=R60-R18+R25
:Bh7mF-1 N350 L10 ;最后一次粗磨
$x~U&a N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
w,T-vf N370 AA3:R58=R18+R25
S4S}go*G[ N380 L30 ;砂轮修整
Nf5zQ@o_y N390 R50=R43
P7 h^!a/ N400 R51=R44
)H1\4LeP N410 R53=R60
l5T0x=y9! N420 L20 ;安全让刀
" k0gZb N430 R61=R24
#Zg pm"MW N440 R60=R18+R25
r1&eA% eh N450 R50=R22
Qef5eih N460 R51=R23
^:^ N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
]>/oo =E N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
u0Bz]Ux/Q N490 R62=11
6fm oIK{ N500 GOTOF BB4
:@b=; N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
h1~/zM/` N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
eemC;JV % N540 R60=R60-R22
v8"Zru N550 R61=R61-1
r0Zj'F_e N560 IF R61>0 GOTOB BB1
< ZG!w^ N570 R58=R60
XZ=%XB:? N580 L30 ;砂轮修整
{,=U]^A N590 R50=R43
*qA:%m3 N600 R51=R44
_<6E>"*m N610 R53=R60
>~l^E!<i-u N620 L20 ;安全让刀
7 \AoMk}
N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
}U^iVq* N640 GOTOB BB1
Bdcs}Ga N650 R50=R60-R18
\;+TZ1i_ N660 L10 ;最后一次精磨
vX?C9Fr 2 N670 BB3:R60=R18 ;
|fB/ hs \ N680 R50=0 ;步进刀
b{CS1P N690 R51=R33
`i
vE:3k N700 L10 P=R32;光磨
q%/\ N710 G0 X=R20 Z=R21
% kaV?j N720 M5 ;停止主轴
RGLJaEl ! N730 BB4:M2
'=+gweM O!'gylj/ L1 ;砂轮速度计算子程序
C1uV7t*\ N10 R8=R7/R3
<M,<|Y*) N20 R8=R8/3.14
Jz]OWb * N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
uf1s}/M N50 R62=1
q8)wAl N60 GOTOF LSA2
;v!Ef"E|cV N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
BS2'BS8 N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
3T
/_#=9TV N90 R62=2
E&ReQgBft N100 LSA2:RET
',1[rWyc t9.| i H L20 ;安全余量磨削子程序
EeQ2\'t N10 R52=R53+R50
Z kBWVZb N20 R54=R52
3fUiYI|&7 N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
UJuz N40 R62=3 ;错误码
YB_fy8Tfx N50 GOTOF SLA3
h%5keiA N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
yb-4[C:i N70 IF R54N80 L10
Z-L }"~ N90 R54=R54-R50
qN^]`M[ BY N100 GOROB SLA1
yuhY )T N110 SLA2:R50=R54-R53
JF'<"" N120 L10
HOr Xxxp1^ N130 R54=R53
I :8s 3; N140 SLA3:RET
[[O4_)?el }&]T0U`@ L30 ;砂轮修整子程序
7e[&hea N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
I0N~>SpZ5 全位置 )
%v0;1m N20 R56=R39+R36
ky'G/z N30 R57=R37
od^o9(.W^ N40 R80=R11-R3-R56
hbSKlb0d N50 G0 X=R80 Z=R12
5^{ I}Q N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
:|-^et]a8 N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
S3Fj /2Q8 N80 R62=4
Lie= DD N90 GOTOF LB3
@o&UF-=MW( N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
!FQS9SoO9 N110 IF R56N120 L3
~ymSsoD^ N130 R56=R56-R57
zhh6;>P N140 GOTOB LB1
_y:aPn N150 LB2:R57=R56
<.ZD.u N160 L3
Y pvFv- N170 R56=0
sfp.> bMj N180 R3= $AA_IW[X]
\Hu?K\SWs N190 R3=R11-R3
D7Ds*X`!l N200 R60=R58+R42
!>fi3#Fi N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
16"L;r N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
[4-u{Tu N230 LB3:RET
} :T}N] t'DIKug& 技术改造中的现场调试
Mn*5oH ]{AHKyA{: 在加工过程中遇到了如下问题:
UoJMOw[ -3SRGr 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
i x_a zX8{( 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
5N907XVu fK{Z{)D 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
/+m7J"Km 1#x@ 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
RPkOtRKL=w Bm;@}Ly=G 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
f.RwV+lq scZ'/(b-E 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
!/Wv\qm GFZx[*+%%z 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
3ZqtIQY` T_qh_L3 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
|99Z&
<8f (N{ 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
h)T-7b !<^`Sx/+ 结语
$]b&3_O$N8 aIE\B4w 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。