作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅
Hh4 n v$)q($}p 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。
c=[O
`/f 4:sjH.u< 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。
oM)h#8bq * FeQ*`r 工件的磨削加工流程
cNKUu~C+ WnHUE 工件的磨削加工流程图如图1:
*1'`"D~
i `0v#P 图1 工件的磨削加工流程图
=rd|0K"(r J j=; 用户参数说明
O Lc}_ DS2)@ R1:砂轮最小直径
pCu!l#J R2:砂轮最大直径
$x#FgD(iI R3:砂轮直径
<|*'O5B R4:砂轮宽度
KT.?Xp:z R5:速度下限
NJ MJ R6:线速度上限
@O}7XRJ_8 R7:线速度
/?6gdN R8:砂轮转速
~RBrSu) R9:砂轮圆弧半径
7Mx6 R10:金刚笔半径
;&b%Se@#p R11:金刚笔与花盘圆心距离
3:5DL!Sm8J R12:金刚笔高度
y#<MVH R13:垫块高度
6QNs\Ucb+ R14:磨架角度
L!'k !k R15:停顿时间
Vi]c%*k @+Y8*Rj\3 R18:X轴精磨尺寸
mF09U(ci R19:Z轴精磨尺寸
3p*-tBOO R20:X轴起始尺寸
-z:&*= R21:Z轴起始尺寸
[,~TaP}m R22:精磨每次进刀量
7dX/bzUVz8 R23:精磨进给率
#g5^SR|qE R24:精磨砂轮修整计数器
MqKye8h9f R25:精磨余量
C*I(|.i@ }sxn72, R28:粗磨每次进刀量
CodSJ, R29:粗磨进给率
+ q''y R30:粗磨砂轮修整计数器
_}mK!_` nW+YOX|+ R32:光磨次数
v8I{XU@% R33:光磨进给率
#*c F8NV- Y& ] 8 { R36:砂轮修整量
CkRX>)=py R37:砂轮修整每次进给量
H<ZU#U0FZf R38:砂轮修整进给率
Fvxu>BK R39:砂轮修整用安全让刀
E4D (,s {6d b{ ay_ R42:安全让刀量
7W9~1
.SC R43:安全让刀每次进给量
~ ~8rI[/ R44:安全让刀进给率
np WEop> o0pT6N) R46:中间点X轴坐标
*OdX u&5 R47:中间点Z轴坐标
sl/)|~3!8 ^+R:MBK R50:单次磨削量
2N~ E' 25 R51:进给率
QfQ\a%cc R52:起始点
W3Ulewa R53:终点
/.=r>a}l R54:当前位置
ACV ek qd!#t] R56:砂轮修磨量
?A7Yk4Y.?N R57:砂轮每次修磨量
6U,fz#<,} R58:返回位置
m&R"2t_Z ., :uZyG R60:当前砂轮位置
ewB!IJxh R61:修砂轮用计数器
Z,WW]Y,$ R62:错误标志
idJh^YD T 4|jz<iK] 磨削加工程序
(Q-I8Y8l8 X^< >6|) 磨削加工程序如下:
wH!#aB>kP o6?l/nJ N10 G90 G94 G18
j[P8 N20 R62=0 ;错误标志
%^9:%ytt N30 L1 ;线速度计算
5#_tE<uM N40 IF R62<>0 GOTOF BB4
9.0WKcwg N50 R58=R20 ;修砂轮准备
B50 [O! N70 R51=R38 ;进给率
P Tnac N80 L30 ;砂轮修整
Lm.`+W5 N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量
CtT~0Y| N100 R51=R44 ;进给率
\]Z&P,}w N110 R53=R20
u fw cF* N120 L20 ;安全让刀子程
kb|eQtH N130 R60=R20 ;起始点
NygI67 N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值
(L|}` N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量
d.pp3D9/ N160 R51=R29 ;进给率
*\LyNL( N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ;
.^XHuN& N180 R62=10
Q-R}qy5y N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”)
G[q9A$yw N200 GOTOF BB4
i=8UBryr'e N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序
'8r8%XI N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置
/84bv= N240 R61=R61-1
yL"i
N250 IF R61>0 GOTOB AA1
(^H5EeGV{ N260 R58=R60
4uX(_5#j N270 L30 ;砂轮修整
\$;~74} N280 R50=R43
A1Q
+0 N290 R51=R44
aqfL0Rg+` N300 R53=R60
xeB4r/6 N310 L20 ;安全让刀
}
gkP N320 R61=R30
@\~tHJ?hQd N330 GOTOB AA1
S\|^ULrH N340 AA2:R50=R60-R18+R25
6wpU6NU N350 L10 ;最后一次粗磨
,#aS/+;[) N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置
79z)C35~ N370 AA3:R58=R18+R25
>Zdi5')
5 N380 L30 ;砂轮修整
d_iY&-gq/ N390 R50=R43
aRKv+{K N400 R51=R44
l.7d$8'\ N410 R53=R60
aFG3tuaKrQ N420 L20 ;安全让刀
n{=7 yK N430 R61=R24
ih!~G5Xi9i N440 R60=R18+R25
)nnCCRS6 N450 R50=R22
E!@/N E\- N460 R51=R23
MW]8;`|jC N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1
1CiA 8 N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”)
MOyT< $ N490 R62=11
6To:T[ z# N500 GOTOF BB4
taCCw2s-8* N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3
p1
4d,}4W N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序
sJ7sjrEp1 N540 R60=R60-R22
WFj*nS^~l
N550 R61=R61-1
6+Jry@ N560 IF R61>0 GOTOB BB1
L *{QjH N570 R58=R60
`r]TA]DR N580 L30 ;砂轮修整
eKJ:?Lxv; N590 R50=R43
fM{1Os N600 R51=R44
_vIO!*h0 N610 R53=R60
3"vRK5Bf N620 L20 ;安全让刀
^5>du~d N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器
<Cr8V'c N640 GOTOB BB1
j=Q$K#sBt N650 R50=R60-R18
9ET/I$n N660 L10 ;最后一次精磨
fD(7FN8 N670 BB3:R60=R18 ;
#|ddyCg2 N680 R50=0 ;步进刀
-? Tz.y& N690 R51=R33
C1D !
V: N700 L10 P=R32;光磨
Oh-Fp-v87 N710 G0 X=R20 Z=R21
e2Ww0IK!E N720 M5 ;停止主轴
=Pj@g/25u N730 BB4:M2
0T1ko,C!,e t]r7cA L1 ;砂轮速度计算子程序
lDlj+fK N10 R8=R7/R3
oc((Yo+B N20 R8=R8/3.14
[88{@) N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” )
enPLaiJ'|q N50 R62=1
,,}sK N60 GOTOF LSA2
:4iU^6 N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2
(tpof
5a N80 MSG(“ 错误01:转速过低”)
`1$y( w] N90 R62=2
+h|K[=l\ N100 LSA2:RET
+
lP5XY{ j,4,zA1j| L20 ;安全余量磨削子程序
$kIo4$.Y$ N10 R52=R53+R50
HrDTn&/ N20 R54=R52
mHHzCKE , N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1
m'SmN{(t N40 R62=3 ;错误码
QS5H>5M) N50 GOTOF SLA3
>j)
w\i N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3
FXeV6zfrE N70 IF R54N80 L10
m]1!-`(* N90 R54=R54-R50
7:h<`_HT(X N100 GOROB SLA1
'1]+8E
`Z N110 SLA2:R50=R54-R53
:4{Qh N120 L10
xHm/^C&px N130 R54=R53
C#ZhsWS!b N140 SLA3:RET
{f&NStiB e/ WBgiLw L30 ;砂轮修整子程序
rQn{L{ N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安
rv`2*B 全位置 )
-!i;7[N N20 R56=R39+R36
6EZ1YG} N30 R57=R37
z;ULQ N40 R80=R11-R3-R56
-`Da`ml N50 G0 X=R80 Z=R12
xkF$D:sP N60 IF R56>=0 GOTOF LB1
HRj7n<>L= N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”)
yB=C5-\F N80 R62=4
jT{f<P0 N90 GOTOF LB3
tK*%8I\s N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3
jk
K#e$7 N110 IF R56N120 L3
=?wMESU N130 R56=R56-R57
kSB3KR;~n N140 GOTOB LB1
?_8%h`z N150 LB2:R57=R56
P$6W`^DZ N160 L3
N4A&"1d& N170 R56=0
&K+ N180 R3= $AA_IW[X]
~."!l'a N190 R3=R11-R3
fV*}c` N200 R60=R58+R42
c]e`m6 N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 )
r>E\Cco N220 G0 X=R60+R3 Z=R21
#NWZ k.S N230 LB3:RET
*Ao2j; )\0Ug7]? 技术改造中的现场调试
j p! 1% asx'^ 在加工过程中遇到了如下问题:
Xg,0 /P~ W]Y@WKeT 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件
MRjH40"2 7U&5^s
)J 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。
R:]/{b4Uq U~oBNsU" 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。
YR?3 61FK 6 #-6Bh)>4 问题2:R参数不能按顺序显示实际值
+.S#= Q^*G`&w, 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工,
*~"zV`*Q qUifw @ 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。
fL(':W&n- v&p,Clt-2 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差
rny@n^F (m<R0 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。
XyvZ&d6(d m5X3{[a: 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。
NQDLI 1o w9G_>+?E 结语
5dg-d\6S /!^L69um 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。