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2007-04-08 10:29 |
西门子802D系统应用于立式车磨床
作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 &y\prip 2Z+Wu3# 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 LoURC$lS GA$V0YQX 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 e),q0%5 ~8PZ5;g 工件的磨削加工流程 \Z?9{J X2#2C/6#u 工件的磨削加工流程图如图1: ] ]u
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y`L>wq,KU 图1 工件的磨削加工流程图 35h8O,Y W/=.@JjI 用户参数说明 Q7HRzA^- `
)/vq-9 R1:砂轮最小直径 ~k"=4j9 R2:砂轮最大直径 ^7w+l @ R3:砂轮直径 RFi
S@.7 R4:砂轮宽度 lS"T4 5 R5:速度下限 5[8xV%>; R6:线速度上限 0.\/\V:H6 R7:线速度 q;B4WL} R8:砂轮转速 5Y.)("1f}f R9:砂轮圆弧半径 -z
ID x R10:金刚笔半径 x,'(5* R11:金刚笔与花盘圆心距离 RF`.xQ26= R12:金刚笔高度 9)h"-H;5: R13:垫块高度 w x]0p R14:磨架角度 ~IY% R15:停顿时间 B~'vCuE _mj,u64 R18:X轴精磨尺寸 z{8bvuE R19:Z轴精磨尺寸 ^-TE([ bW R20:X轴起始尺寸 /74QMx? R21:Z轴起始尺寸 ;(b9#b. R22:精磨每次进刀量 1gE [v R23:精磨进给率 zUt'QH7E. R24:精磨砂轮修整计数器 y;4OY R25:精磨余量 6,^>mNm WEw6He; R28:粗磨每次进刀量 %2}-2}[> R29:粗磨进给率 $|zX| R30:粗磨砂轮修整计数器 t*=CZE - Rm2yPuOU}A R32:光磨次数
YC*"Thuu R33:光磨进给率 |-b#9JQ[A MH
=%-S R36:砂轮修整量 hnffz95 R37:砂轮修整每次进给量 Ka'=o?'B5 R38:砂轮修整进给率 I!ED?n R39:砂轮修整用安全让刀 @T@<_ ?) 55G+; R42:安全让刀量 ^8]NxV@l R43:安全让刀每次进给量 kPKB|kP\ R44:安全让刀进给率 Je';9(ZK aR[JD2G R46:中间点X轴坐标 LHyB3V R47:中间点Z轴坐标 Z@yW bjE7Z hM_lsc R50:单次磨削量 'HO$C,1] R51:进给率 KsddA R52:起始点 Mhm@R@ R53:终点 xn?a. 3b' R54:当前位置 ?'IP4z;y , |0}<% R56:砂轮修磨量 DMs,y{v R57:砂轮每次修磨量 ajve~8/& R58:返回位置 q'+)t7! #9=Vg R60:当前砂轮位置 ?#Ge.D~u R61:修砂轮用计数器 t Cw<Ip R62:错误标志 &PL8 | |