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2007-04-08 10:29 |
西门子802D系统应用于立式车磨床
作者:齐重数控 杜宏祺 王英瑞 迟毅 brK7|&R< BqpJvRJd 在2002年我厂为某公司改造一台立式车床,该机床为双刀架控制,应用户要求将该机床右刀架改造为磨削刀架。由于802D系统主要应用在车削控制,因此在改造中主要难点是如何利用R参数实现磨削循环的加工程序编制。 .krEfY& }2^qM^,0 机床改造后可以通过电磨头对工件进行回转支承任意表面、内、外圆锥面、圆柱面等进行加工。由于砂轮在磨削过程中不断磨损,因此需要在磨削过程中对砂轮进行砂轮修整。砂轮修整基本上是通过金钢笔、砂轮修整器对砂轮进行手动修整,在砂轮修整完毕后,可直接进行工件的磨削加工而不需要进行再次对刀。 ZXf&pqmG C' WX$!$d 工件的磨削加工流程 Galh _;= jk Aru_C 工件的磨削加工流程图如图1: F&Rr&m
+Y2D @K?) 图1 工件的磨削加工流程图 9!0-~,o ?T,a(m<i{ 用户参数说明 D( y
c _,? xc" R1:砂轮最小直径 -FrK'!\ R2:砂轮最大直径 4QYStDFe R3:砂轮直径 ZkdSgc') R4:砂轮宽度 /(9.Fqe( R5:速度下限 C0khG9,BL R6:线速度上限 ScQ9p379 R7:线速度 gc
b8eB, R8:砂轮转速 uz:r'+v R9:砂轮圆弧半径 =>&~p\Aw R10:金刚笔半径 VMS3Q)Ul R11:金刚笔与花盘圆心距离 di]CYLf R12:金刚笔高度 xCyD0^KY R13:垫块高度 #Fgybokm R14:磨架角度 n\$.6
_@x R15:停顿时间 e@5w?QzW .Q{VY]B^ R18:X轴精磨尺寸 wzcv[C-x R19:Z轴精磨尺寸 uTdz$Nh R20:X轴起始尺寸 -zZb]8\E R21:Z轴起始尺寸 z~i>GN_ R22:精磨每次进刀量 #miG"2ea.. R23:精磨进给率 \Hq=_}]F R24:精磨砂轮修整计数器 "|N0oEG& R25:精磨余量 T t_QAIl \K lY8\c[ R28:粗磨每次进刀量 TxKNDu
R29:粗磨进给率 Yf1%7+V35 R30:粗磨砂轮修整计数器 IU"n`HS X|4Kdi.r@ R32:光磨次数 ty@D3l R33:光磨进给率 IK8"3+( j9}.U \ R36:砂轮修整量 ]6MXG% R37:砂轮修整每次进给量 n"vO?8Sx R38:砂轮修整进给率 @HY P_hR R39:砂轮修整用安全让刀 76u\#{5 1 l^` R42:安全让刀量 k`\L-*:Ji R43:安全让刀每次进给量 *8/cd0 R44:安全让刀进给率 Y$fF"pG? K]^Jl0 R46:中间点X轴坐标 II\}84U2
. R47:中间点Z轴坐标 <!*O[0s R-2Abyts2 R50:单次磨削量 KB{/L5 R51:进给率 RGBntp% R52:起始点 a!&m\+? R53:终点 ,0i72J R54:当前位置 <AHdz/N qy-Hv6oof R56:砂轮修磨量 ,fhwDqR
? R57:砂轮每次修磨量 q 1A0-W#4 R58:返回位置 (%fSJCBl[P ^~3{n R60:当前砂轮位置 \Awqr:A& R61:修砂轮用计数器 u~Y+YzCxV R62:错误标志 }To-c' !OOOc 磨削加工程序 ph3dm\U. JP]-a!5Ru 磨削加工程序如下: J|8 u }9Q<<a N10 G90 G94 G18 +1eb@bX N20 R62=0 ;错误标志 o<g1; N30 L1 ;线速度计算 Slp_o\s$@ N40 IF R62<>0 GOTOF BB4 C`aUitL} N50 R58=R20 ;修砂轮准备 Tq%## N70 R51=R38 ;进给率 Qs 'dwc N80 L30 ;砂轮修整
U.ew6`'Te N90 R50=R43 ;安全让刀每次进给量 Nu><r N100 R51=R44 ;进给率 d81[hT}q N110 R53=R20 Ft @ZK!'@ N120 L20 ;安全让刀子程 >6'brb N130 R60=R20 ;起始点 u}jC$T>2%6 N140 R61=R30 ;砂轮修整计数器初值 zKf0 :X N150 R50=R28 ;粗磨每次进刀量 (V`ddP- N160 R51=R29 ;进给率 OuB[[L N170 IF R60>=R18+R25 GOTOF AA1 ; ]/Cu,mX N180 R62=10 sw,p6T[ N190 MSG(“错误10:错磨参数错误”) qITd.<
k N200 GOTOF BB4 hNF, sA N210 AA1:IF R60N220 L10 ;磨削子程序 Jx8DVjy N230 R60=R60-R28 ;修改档前位置 Gx(%AB~9$ N240 R61=R61-1 KwxJ{$|xH N250 IF R61>0 GOTOB AA1 B\>3[_n N260 R58=R60 a*o k*r N270 L30 ;砂轮修整 s)9sbJ N280 R50=R43 XE;aJ'kt N290 R51=R44 #/WjKr n N300 R53=R60 .j`8E^7< N310 L20 ;安全让刀 J*qo3aJjE N320 R61=R30 JL?|NV- N330 GOTOB AA1 21~~ =+)X N340 AA2:R50=R60-R18+R25 i]0$7s9! N350 L10 ;最后一次粗磨 .X6V>e)(3 N360 R60=R18+R25 ;粗磨结束位置 ^K!R4Y4t N370 AA3:R58=R18+R25 ZIaFvm&q7Z N380 L30 ;砂轮修整 "IoY$!Hk N390 R50=R43 a&gf0g;@I N400 R51=R44 dg;E,'e_
p N410 R53=R60 V V Aw y6 N420 L20 ;安全让刀 H&0S N430 R61=R24 mz^[C7(q'( N440 R60=R18+R25 mtNB09E( N450 R50=R22 iBqIV N460 R51=R23
83:qIfF N470 IF R60>=R18 GOTOF BB1 kk/vgte-)e N480 MSG(“错误11:精磨参数错误”) D o!]t7Y$ N490 R62=11 =
8\'AU N500 GOTOF BB4 &fifOF#[e N510 BB1:IF R60=R18 GOTOF BB3 s;:quM N520 IF R60 N530 L10 ;磨削子程序 P/8z N540 R60=R60-R22 eRIdN(pP N550 R61=R61-1 cONfHl{ N560 IF R61>0 GOTOB BB1 l78:. N570 R58=R60 s9Bd mD^|# N580 L30 ;砂轮修整 *q(HW N590 R50=R43 ,CnUQx0 N600 R51=R44 S3YAc4 N610 R53=R60 W7
9.,# N620 L20 ;安全让刀 t($z+C< N630 R61=R24 ;精磨砂抡修整计数器 9!Vp-bo N640 GOTOB BB1 v5`Odbc=w N650 R50=R60-R18 A>}]=Ii/ N660 L10 ;最后一次精磨 @#| R{5=+ N670 BB3:R60=R18 ; IeJ@G) N680 R50=0 ;步进刀
.y~~[QF}8 N690 R51=R33 #>qA&*+{n N700 L10 P=R32;光磨 "yxBD
7 N710 G0 X=R20 Z=R21 8R.`* N720 M5 ;停止主轴 0 mR N730 BB4:M2 vX}mwK8
SlUt&+) L1 ;砂轮速度计算子程序 h3kBNBI ) N10 R8=R7/R3 R)qK{wq(1E N20 R8=R8/3.14 gPWl# 5P: N30 IF R8N40 MSG(“ 错误01:转速过高” ) 1V1T1 N50 R62=1 .(zZTyZr N60 GOTOF LSA2 .#ATI<t N70 LSA1:IF R8>R5 GOTOF LSA2 ^b(>Bg)T N80 MSG(“ 错误01:转速过低”) [KwwhI@3 N90 R62=2 -X#qW"92q N100 LSA2:RET Dv+:d 4|" l ~ /y L20 ;安全余量磨削子程序 =u]FKY N10 R52=R53+R50 2E}^'o N20 R54=R52 v4wXa:CJ N30 IF R54>=R53 GOTOF SLA1 +l_$}UN N40 R62=3 ;错误码 9TW N50 GOTOF SLA3 %uhhQ<zs% N60 SLA1:IF R54=R53 GOTOF SLA3 'k[gxk|d2 N70 IF R54N80 L10 WWYG>C[ N90 R54=R54-R50 nzORG N100 GOROB SLA1 4WV)&50 N110 SLA2:R50=R54-R53 $Uxg$p qO N120 L10 J'y*>dW N130 R54=R53 t~"DQqE N140 SLA3:RET )?PRG= B 9AE* L30 ;砂轮修整子程序 $U/_8^6B0 N10 G0 X=R46 Z=R47;中间点(安 S~DY1e54GF 全位置 ) ~j2=hkS
N20 R56=R39+R36 7?JcB?G4 N30 R57=R37 >jDx-H.N N40 R80=R11-R3-R56 Y_<(~eN` N50 G0 X=R80 Z=R12 =Z(#j5TGvH N60 IF R56>=0 GOTOF LB1 XS/5y(W N70 MSG(“ 错误04:砂轮参数错误”) CiGN?1| N80 R62=4 _Uz}z#jt N90 GOTOF LB3 f*SAbDE N100 LB1:IF R56=0 GOTOF LB3 k|}S K9 N110 IF R56N120 L3 kpN'H_ . N130 R56=R56-R57 ; i><03 N140 GOTOB LB1 Ey"<hAF N150 LB2:R57=R56 *oX~z>aE N160 L3 >, }m=X8 N170 R56=0 L~FE;*>7 N180 R3= $AA_IW[X] 8W_X&X?Q N190 R3=R11-R3 6Pa
jBEF N200 R60=R58+R42 ?k:i3$ N210 G0 X=R46 Z=R47 ;中间点(安全位置 ) M^^u{);q N220 G0 X=R60+R3 Z=R21 &j7l#Urq N230 LB3:RET VgNt XJ;JDch 技术改造中的现场调试 ico(4KSk qlg~W/ 在加工过程中遇到了如下问题: k]`3if5> c};Qr@vpo 问题1:在加工圆锥面时,往复磨削过程中总有一个方向磨不到工件 g3%t+>$* %j=,c{`Q 经检测查找原因,发现刀架在移动到丝杠不同位置处,丝杠各点反向间隙不一样,从而导致砂轮在往复磨削时有一个方向磨不到工件。 s"?&`S ? I}T[j 解决方法:重新调整机械的结构,调整丝杠、丝母、斜铁、压板等处后,提高了机床的精度,再次进行磨削加工一切正常。 :q4Mnr .W&rcqy 问题2:R参数不能按顺序显示实际值 cZ7b$MZ%9 2aN 经查找原因为选用的802D系统版本为02。01。06。具有预处理程序30段功能,所以R参数只显示预处理后的最后结果,但是程序运行还是按程序当前的实际值运行,不影响工件实际加工, >:`Y]6z .j4IW3) 解决方法:若要显示加工过程中R参数当前实际值,则必需在含有R参数的程序段之间加上STOPRE指令。 O ,[aL;v 3;`93TO{ 问题3:实际坐标值运算正确,但余量坐标显示有误差 y o[!q|z gGU3e(!Uc 经查找原因为由于系统直线位置的计算精度默认值为0.001,此值是指在机床坐标系下实际移动值,而在工件坐标系的直径值的计算精度为0.002,所以实际程序设计为0.005时,只显示偶数值0.004,但实际运行值正确。 F7 7[fp >}/"gx 解决方法是将通用数据10200的值改为10000。 um&e.V)N bct&ge7YX 结语 E4[\lX$J qD#-q vn 该机床已经投入使用近两年,我们利用R参数编程实现了802D系统在磨削机床控制中的应用。通过不断完善,该磨削加工程序运行十分可靠,稳定,完全实现了对802D系统的磨削加工要求。
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